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發(fā)布時間:2021-03-19 03:28  
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在目前的電子燃油噴射發(fā)動機上,電子油門除了發(fā)揮上述功能外,它還可以進一步改善發(fā)動機的節(jié)油和排放性能,因為它控制著發(fā)動機動力調(diào)節(jié)的大門。因此,電子油門可以發(fā)揮的作用是很多的。
很多朋友恐怕對技術(shù)細節(jié)不感興趣,我就簡單說說電子油門在polo上能有什么作用:
1、比傳統(tǒng)油門更省油
2、燃燒充分,排放更清潔
3、導致油門遲滯!這個不是優(yōu)點??!
其他的像ASR(牽引力控制系統(tǒng))和速度控制系統(tǒng)(定速巡航)等等咱們車子都沒有,就沒什么意義了。






一、電位器動噪聲原因分析
一段時期來,我廠φ12,φ16,φ30mm直滑式電位出現(xiàn)了較嚴重的動噪聲超差現(xiàn)象,動噪聲高達50~80mV,造成了較大的經(jīng)濟損失。7.安裝“旋轉(zhuǎn)型”電位器在固定螺母時,強度不宜過緊,以避免破壞螺牙或轉(zhuǎn)動不良等。為此成立了攻關(guān)課題小組,對動噪聲超差的原因進行詳細的分析、試驗和探討。對大量的電位器樣品進行了測試、解剖和分析,發(fā)現(xiàn)對于線性特性電位器。動噪聲超差點出現(xiàn)在J部與H部得搭接處(如圖1所示),對于指數(shù)或?qū)?shù)曲線電位器動噪聲超差點出現(xiàn)在M部與H部的搭接(如圖2所示)。我們對搭接處坡高進行了測量,發(fā)現(xiàn)噪聲大的碳膜片相對較高且較陡,而噪聲低的碳膜片坡高相對較低且腳平緩。對這一現(xiàn)象的分析認為正是由于搭接處形成一階梯狀的結(jié)構(gòu),使電刷早滑動到搭接處是時產(chǎn)生了所謂的“跳躍效應(yīng)”,引起電刷與膜片的電氣接觸時間中斷,從而引起動噪聲超差。那么因素,在漿料及碳膜片制造工藝過程中,為了找出主要因素,進行了試驗。
二、試驗過程中及數(shù)據(jù)
1、 漿料制造過程中,樹脂對動噪聲的影響
選用兩批樹脂進行了對比試驗(這兩批樹脂是同一間廠家的同一品種但不同批量樹脂),其中一批樹脂粘度較高。在起動發(fā)動機之前和起動過程中,像起動化油器式發(fā)動機那樣反復快速踩油門踏板的方法來增加噴油量的做法是無效的。把這兩批樹脂各按標準配方與其它原材料配合按標準生產(chǎn)出來漿料,分別在絲網(wǎng)印刷機上印刷一品種同一阻值的碳膜片。各裝配成一批電位器,各隨機抽樣20只,并對其動噪聲進行測量,數(shù)據(jù)對比比如表1.
從表1的試驗數(shù)據(jù)中可明顯看出,在同樣的生產(chǎn)條件下,由粘度較高的樹脂制備的漿料所生產(chǎn)的碳膜片裝配而成的電位器動噪聲遠大于粘度適中樹脂所生產(chǎn)的碳膜片裝配而成的電位器動噪聲。由此所見,樹脂基質(zhì)量是影響電位器動噪聲的一個主要因素。
2、 漿料配方中客額量對動噪聲的影響
在漿料的輥軋過程中,配方中的溶劑是影響輥軋時間,進而影響棍軋漿料的質(zhì)量的一個因素。一個壞的節(jié)氣門體位置傳感器會引起加速滯后和怠速問題,以及駕駛性能問題和排放試驗失敗等。這是因為在叫漿料輥軋過程中,輥軋時間與溶劑量廠正比,如果溶劑量過少,那么輥軋時時間就會較短,從而漿料輥軋不充分,使?jié){料質(zhì)量變差。未了進行對比,我們做了如下試驗,配制兩種同類漿料,一種按標準溶劑量進行配合,另一種溶劑量減半,
電阻能通過的電流可以根據(jù)功率和阻值計算,額定電流等于功率÷電阻所得的商再開平方。
例如:功率10W的電阻,阻值為2.5Ω,功率除以電阻得4,再開平方,得平方根為2,這個電阻的額定電流就是2A。
厚膜電路中的各類電阻可以根據(jù)產(chǎn)品的圖形設(shè)計進行有效控制電阻功率比值。按用途分類電阻按用途可分為八類:通用型電阻、精密型電阻、高頻型電阻、高壓型電阻、高阻型電阻、敏感型電阻、熔斷型電阻、集成電阻。正方形薄片電阻片如圖所示接在電路中,電路中電流為I;若在該電阻片正中挖去一小正方形,挖去的正方形邊長為原電阻片邊長的三分之一,然后將帶有正方形小孔的電阻片接在同一電源上,保持電阻片兩端電壓不變,