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干丹全新康明斯發(fā)電機生產制造維護計劃 康明斯朝鮮服務商

發(fā)布時間:2020-08-19 10:54  

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下面,為大家介紹下發(fā)電機組對安裝地的要求有哪些:

  1、安裝機組的地方一定要通風良好,而且發(fā)電機端一定要有足夠的進風口,柴油機端應有良好的出風口;

  2、安裝地的周圍應保持清潔,避免在附近放置能產生酸性、堿性等腐蝕性氣體和蒸汽的物品;

  3、有條件的應配置滅火裝置;

  4、出風口面積應大于水箱面積1.5倍以上;

  5、發(fā)電機組在室內使用,必須將排煙管道通導室外,管徑必須≥消音的出煙管直徑,所接之管路的彎頭不宜超過3個,以保證排煙暢通,并應將管子向下傾斜5-10度,避免雨水注入;

  6、若排氣管時垂直向上安裝的,則必須加裝防雨罩。



1 概述

  發(fā)電機內冷水處理方法選擇不合理時,很可能導致水質指標達不到標準要求,并且容易發(fā)生空心導線的堵塞或腐蝕,嚴重時會使線棒發(fā)熱、甚至絕緣燒毀,導致事故停機。據(jù)1993~1995年不完全統(tǒng)計,全國300Mw及以上容量發(fā)電機發(fā)電機本體事故及故障53臺次,其中發(fā)電機定子內冷水系統(tǒng)事故及故障29次,占54.7﹪;堵塞事故9臺次,占17.0﹪。堵塞事故處理所需時間長,造成的經濟損失巨大。通常單臺機組事故處理時間長達上千小時,少發(fā)電量數(shù)億千瓦。所謂乳化柴油就是在柴油中摻水,由于其“徽爆”作用,使其燃油霧化良I好,井促使燃燒室內的空氣形成強烈紊流,燃油與空氣的分布更加均勻,生成的炭煙減少。

  在1998年前,國內發(fā)電機內冷水處理主要以加緩蝕劑處理技術為主。自1998年華能岳陽電廠發(fā)電機絕緣燒毀事故以來,越來越多的電廠對發(fā)電機內冷水水質給予了高度重視?!蛾P于防止電力生產重大事故的二十項重點要求》和《大型發(fā)電機內冷卻水質及系統(tǒng)技術要求》DL/T80l一2002的發(fā)布和實施,對發(fā)電機內冷水水質提出了更高的標準,加緩蝕劑處理方案已經不能滿足新標準的要求。不同行業(yè),不同職業(yè)、社會地位的消費者對價格的接受程度往往是有差異的,有些消費者注重的是品牌和質量,而對價格的在乎程度往往是次要的。

  國內經過40余年的研究和探索,使內冷水處理技術得到了長足進展,出現(xiàn)了多種內冷水處理技術:加緩蝕劑處理法、小混床處理法、超凈化處理法、H/OH混床 Na/OH混床交替處理法、加NaOH處理法、除氧法等等。

  2 國內內冷水處理技術的發(fā)展狀況

  國內內冷水處理技術的發(fā)展歷程,大致可以分為三個階段:20世紀60年始的初步研究階段、20世紀70年代形成的加藥處理技術為主常規(guī)離子交換處理為輔的階段和堿性離子交換處理技術為主階段。

  2.1 初步研究階段(1958--1976)

  1958年上海電機廠生產出了l2MW雙水內冷發(fā)電機,自此開始了內冷水水質處理技術的試驗研究。由于當時國外只有定子冷卻水處理的經驗,因此需要自行研究解決雙水水質的處理技術和控制方法。

  在上海某調峰機組進行了初的離子交換處理的嘗試:離子交換柱采用塑料制成,取部分內冷水進行凈化處理,內冷水的電導率和含銅量均有明顯降低,取得了良好的效果。在當時環(huán)境下,生產部門雖然取得了很好的處理效果,但是在設計制造的落實上卻遇到了困難,未能配備上這種裝置。據(jù)殼牌稱,在挪威的試點,無線振動和溫度監(jiān)測系統(tǒng)已經取得成功,開辟了無線技術作為標準操作在全球應用的道路。

  另一種處理方法是降低內冷水中的含氧量。在華北某電廠采用開放式運行系統(tǒng),將凝汽器凝結水通過凝結水泵直接送人發(fā)電機水系統(tǒng),通過發(fā)電機吸收熱量后,直接送人除氧器。這樣,由于凝結水的含氧量很低,又沒有再循環(huán),不可能有大量的氧漏人,便能保證內冷水的低含氧量。經過處理后,內冷水的含氧量和含銅量均很低。5倍左右,才可確保機組的正常工作:選用瑞典富豪TAD1631GE,其有功功率為:440kW,如下計算400X0。但采用此方法,發(fā)電機的運行就取于凝結水泵的狀況,很不安全。



一、圓盤發(fā)電機簡介

  圓盤發(fā)電機制構造跟現(xiàn)代的發(fā)電機不同,在磁場所中轉動的不是線圈,而是一個紫銅做的圓盤。圓心處固定一個搖柄(圖1),圓盤的邊緣和圓心處各與一個黃銅電刷緊貼,用導線把電刷與電流表連接起來;紫銅圓盤放置在蹄形磁鐵的磁場中。當法拉第轉動搖柄,使紫銅圓盤旋轉起來時,電流表的指針偏向一邊,這說明電路中產生了持續(xù)的電流。柴油被點燃,混合氣體劇烈燃燒,體積迅速膨脹,推動活塞下行,稱為‘作功’。

圖一:圓盤發(fā)電機原理

  二、圓盤發(fā)電機的電生

  我們可以把圓盤看作是由無數(shù)根長度等于半徑的紫銅輻條組成的,在轉動圓盤時,每根輻條都做切割磁力線的運動。如圖9-4所示,當輻條轉到OA位置時,輻條和外電路中的電流表恰好構成閉合電路,電路中便有電生了。隨著圓盤的不斷旋轉,總有某根輻條到達OA位置,因此外電路中便有了持續(xù)不斷的電流。停機期間的費用--如海上石油生產平臺--是巨大的,所以操作者們廣泛利用傳感器以確保及早(在引發(fā)故障之前)發(fā)現(xiàn)破損和潛在問題。

圖2:圓盤發(fā)電機電生

  三、圓盤發(fā)電機發(fā)明者:法拉第

  邁克爾·法拉第(MichaelFaraday,公元1791~公元1867)英國物理學家、化學家,也是的自學成才的科學家。生于薩里郡紐因頓一個貧苦鐵匠家庭。僅上過小學。一、電磁感應我們知道,一切物體都是由分子組成,分子由原子組成,原子又由原子核和在它周圍旋轉的電子組成。1831年,他作出了關于力場的關鍵性突破,永遠改變了人類文明。1815年5月回到皇家研究所在戴維指導下進行化學研究。1824年1月當選皇家學會會員,1825年2月任皇家研究所實驗室主任,1833----1862任皇家研究所化學。1846年榮獲倫福德獎章和皇家勛章。

  四、圓盤發(fā)電機為什么不能普及?

  我們對比下兩種方式就可以知道答案。

圓盤發(fā)電圖

  線圈發(fā)電圖

  從上圖可以看出,線圈方式能夠更大限度利用線圈進行發(fā)電,整個線圈一直在做切割磁感線運動。而圓盤很大一步在外面沒有做切割磁感線運動,這樣就浪費了很大一部分的機械能,發(fā)電的效率大打折扣。另外圓盤和線圈相比也存在材質很難分布均勻,導致電阻增大,將會產生比線圈更多的熱量,浪費機械能。所以我們合理分析我們的UPS和發(fā)電機的合理匹配后就會節(jié)約不少的成本了。后圓盤和線圈在實際運用中,線圈能夠更好的利用機械能,他的運動方向很好控制。圓盤則不行。所以,鑒于這些原因,圓盤方式沒有得到普及。



發(fā)動機功率下降,油底殼機油平面下降較快,排氣冒藍煙,一般是由于油封或襯墊的滲漏或汽缸壁磨損過度燒機油而引起的。 具體原因:

①活塞與缸壁間隙過大;

②活塞環(huán)特別是油環(huán)彈性差;

③缸套、活塞環(huán)過度磨損,活塞環(huán)被粘住、對口,或扭曲環(huán)裝反;

④活塞環(huán)與環(huán)槽邊隙和側隙過大,或活塞上油環(huán)回油孔被積炭阻塞;

⑤增壓柴油機渦輪增壓器彈力密封裝置失效;

⑥氣門桿與導管配合間隙過大或油封失效。