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發(fā)布時間:2021-04-15 08:25  
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以礬土熟料顆粒和焦粉為骨料,各配比一定,研究焦油加入量(外加)對無水炮泥性能的影響。焦油的加入量對無水炮泥的性能影響很大。隨著結(jié)合劑加入量的增加,無水炮泥的可塑性變好,但是體積密度變小,顯氣孔率增大,常溫耐壓強度和抗折強度減小,燒后線膨脹變小。由于無水炮泥在壓炮時須有較好的可塑性,而使用過程中又需要有良好的抗沖刷及抗侵蝕性能,因此,無水炮泥中焦油的加入量應(yīng)有嚴格的控制范圍,通常在12%~25%。
無水炮泥的主要生產(chǎn)配料比為(%):棕鋼玉15-24,碳化硅6-15,焦炭20,白泥12-16,焦油18-20。該炮泥耐壓強度20Mpa,在高爐開口機開口時開口容易,而且抗沖刷性能較好。
關(guān)鍵成分白泥加入量過大,會造成炮泥收縮過大,從而產(chǎn)生裂紋,過小時,影響炮泥塑性,在炮泥加入量12%的基礎(chǔ)上,逐漸加量,發(fā)現(xiàn)在燒后線變化為 0.3%,性能佳,此刻可塑性較高,在高溫出鋼時有良好微膨脹、無裂紋,有效遠離了由無膨脹,有裂紋帶來的竄鐵、不成股且伴噴濺,嚴重時燒壞冷卻壁的危險。

關(guān)鍵成分低、中溫?zé)Y(jié)劑加入量大,會對穩(wěn)定出鐵造成影響,燒結(jié)劑的加入使炮泥在高溫下生成低熔物,從而炮泥抗侵蝕能力變差,出鐵時有噴濺現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)比例為2.5%時,處理鐵口時,比有水炮泥節(jié)約25min時間,且不影響鐵溝處理,出鐵時,穩(wěn)定。
以上泥無水炮泥與同期有水炮泥相比較,高爐技術(shù)指標如下:鐵口合格率上升2%,出鐵正點率上升6.6%,鐵量差合格率上升8%,鐵口出鐵減風(fēng)率下降96%,每天可增加一次出鐵,高爐操作安全系數(shù)也得到提高。

炮泥的使用為我們的生產(chǎn)加工帶來了很大的便利,但是我們在使用炮泥的過程中大家是否了解更多的關(guān)于炮泥的發(fā)展的知識呢,今天我們就為大家做一些簡單的介紹。
隨著高爐設(shè)備和冶煉工藝的提高,高 爐的利用系數(shù)得到提高,日出鐵次數(shù)增多,出鐵時間增長,出鐵量增大,這就對 堵鐵口用的炮泥提出更高的質(zhì)量要求??傮w講,高爐不出鐵渣時,炮泥填充在鐵 口內(nèi),使鐵口維持足夠的深度;高爐出鐵時,炮泥中心鉆出孔道,鐵渣熔液通過 孔道排出,這要求炮泥在長時間出鐵過程中,維持孔徑穩(wěn)定,出鐵速度均勻,并 終出凈爐內(nèi)的鐵渣熔液。
