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浙江搪瓷空預器管加工工藝常用指南「多圖」

發(fā)布時間:2020-10-14 11:19  

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視頻作者:高密市錦豐鍋爐科技有限公司






空氣預熱器結(jié)構

軸向密封

軸向密封片和徑向密封片一起,用于減小轉(zhuǎn)子和密封擋板之間的間隙。軸向密封片由1.6mm厚的等同考登鋼制成,安裝在轉(zhuǎn)子徑向隔板的垂直外緣處,其冷態(tài)位置的設定應保證鍋爐帶負荷運行以及停爐時無冷風時與軸向密封板之間保持的密封間隙。軸向密封的固定方式與徑向密封片相同。軸向密封片供貨時兩端均留有修整余量,現(xiàn)場可根據(jù)轉(zhuǎn)子外緣角鋼終的實際位置進行栽切。



空氣預熱器腐蝕積灰問題探討

目前國內(nèi)形勢下,對燃煤電站的環(huán)保排放要求越來越嚴格,為了達到氮氧化物的排放標準,燃煤電站大量采用在煙道中噴入液氨或尿素等還原劑的方式以降低氮氧化物的排放量,在此過程中氨氣發(fā)生揮發(fā)而后隨著煙氣的排放而排放,造成氨逃逸現(xiàn)象。煙氣經(jīng)過 SCR 裝置時,部分 SO2在催化劑的作用下發(fā)生氧化反應生成 SO3,SO3與逃逸的 NH3及水蒸氣發(fā)生化學反應生成 NH4HSO4和(NH4)2SO4。其中較多地生成 NH4HSO4,而(NH4)2SO4產(chǎn)生量很少,且為粉末狀,處于積灰中,對空氣預熱器幾乎無影響。而 NH4HSO4的沸點為 350 ℃,熔點為147 ℃ , 空 預 器 的 冷 端 溫 度 較 低 , 溫 度 區(qū) 間 處 于NH4HSO4熔點溫度范圍內(nèi),此時NH4HSO4的黏性很大,容易黏附煙氣中帶入的飛灰顆粒,將其吸附在空預器的冷端管壁上,造成管壁的腐蝕和積灰,增加了空預器阻力的同時降低了空預器的傳熱能力。不同煤種中硫元素含量的不同對空預器腐蝕的影響程度也不同,含硫量越高的煤種其煙氣中 SO3的濃度越大,生成的NH4HSO4越多,空預器的腐蝕積灰越嚴重。




對空預器的改造

脫硝系統(tǒng)中當氨的逃逸量為 1 μL/L 以下時,煙氣中的氨含量很少,NH4HSO4生成量也很少,此時空預器的堵塞現(xiàn)象較輕;當氨逃逸量增加到 2 μL/L時,空預器正常運行 0.5 年后發(fā)生明顯的堵塞現(xiàn)象;當氨逃逸量增加到 3 μL/L 時,空預器正常運行 0.5年堵塞現(xiàn)象嚴重。因此,控制氨逃逸量是保證空預器性能的關鍵。脫硝系統(tǒng)實際運行過程中,造成氨逃逸率高的原因主要是催化劑活性降低、NOx和NH3濃度場分布不均勻以及氨過噴。NOx和 NH3濃度場分布不均勻可通過調(diào)整噴氨的各閥門開關程度調(diào)整濃度場分布。SCR 催化劑的使用壽命一般為3 年。在催化劑使用 15 000~20 000 h 后,其活性通常約降低 1/3。此時如果要提高 NOx轉(zhuǎn)化率,需要增大催化劑的注入量,但這又會造成 NH3逃逸水平的 (>5 μL/L)。因此,工程中采用通過預留催化劑將來層的方法來控制 NH3逃逸率,即在 SCR 投運的初始階段,使用 2 層或 3 層催化劑;2 年后,新增 l 層催化劑;3 年后,更換已到使用壽命的催化劑,確保 NH3逃逸率始終控制在 3 μL/L 以下。



鹽酸工業(yè)中鹽酸合成爐余熱回收

該設備外殼為直筒形,避免火焰對錐體的沖刷及高溫腐蝕,根據(jù)國內(nèi)操作經(jīng)驗認為這種爐型是的爐型。在直管的內(nèi)壁布有40根獨立的熱管,每根熱管上有180°軸向翅片兩片,熱管及翅片表面均鍍有搪瓷以防腐蝕。熱管和翅片構成了一個受熱管筒,它接受來自燃燒氣體的輻射熱,將熱量通過熱管的蒸發(fā)段傳至上部汽化器內(nèi)熱管的冷凝段。由汽包來的飽和水進入汽化室接受熱管冷凝段放出的熱量產(chǎn)生蒸汽。和氫氣分別由爐底兩側(cè)進入爐體。燃燒后的爐氣自爐體上方側(cè)面去吸收塔。爐體的頂部為防爆膜片。其特點是:

①利用熱管內(nèi)部工作液體蒸汽溫度的可控性,通過設計調(diào)整盡可能接近240℃;②每根熱管是獨立的,個別熱管損壞不影響設備運行,可在大修中更換。