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發(fā)布時間:2020-12-13 12:36  

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活性物質(zhì)脫離的原因:

1. 起始充電電流過大。因極板活性物質(zhì)的還原是從導(dǎo)電的柵架處開始的,大電流充電時,該處迅速還原,所以距柵架較遠的來不及起化學(xué)反應(yīng),由于體積較大,故與內(nèi)部已還原的活性物質(zhì)間的附著力就差,所以易從極板脫落下來。

2. 充電終期電流過大。這樣會產(chǎn)生大量的氣泡,劇烈地沖擊極板表面,使已還原的比較松軟的二氧化鉛大量脫落。

3.經(jīng)常性的過量充電。過充電的電流雖然不大,但因此時極板上已全部還原為二氧化鉛和鉛,充電電流全部用到電解液上,這時產(chǎn)生的氣泡雖不太多,但同樣對極板表面產(chǎn)生沖擊作用使活性物質(zhì)脫落。

4.放電電流過大。此時化學(xué)反應(yīng)激烈,會引起極板翹曲,從而造成活性物質(zhì)脫落。

單格短路

現(xiàn)象是突然失去啟動能力;啟動時,短路單格有電解液噴出。其原因是:單格短路后,使蓄電池電阻增加,電壓降低,不能供出強大的電流,同時在短路處產(chǎn)生高溫使電解液急劇受熱而噴出。

故障常見原因:

1.活性物質(zhì)脫落。

2.使用的電解液有雜質(zhì)


在柱塞式噴油泵的諷試中,很多維修人員不注意檢查柱塞的行程余量。所謂柱塞的行程余量,是指柱塞被凸輪軸上的凸輪頂至上止點后,還能繼續(xù)上行的移動量。調(diào)好供油開始時間后,之所以還要檢查行程余量,是因為柱塞的行程余量與柱塞、套筒的磨損有關(guān)。柱塞與套筒磨損后,柱塞要往上多運動一段才能開始供油,從而使供油開始時間推遲。當擰出調(diào)整螺栓或換用較厚的調(diào)整墊塊、墊片后,柱塞的低位置上移,使柱塞的行程余量減小。所以,在維修調(diào)試噴油泵時,首先應(yīng)檢查此行程余量,以判定噴油泵是否還允許調(diào)整。檢查時,應(yīng)根據(jù)噴油泵的不同結(jié)構(gòu)采用下述不同方法:a)轉(zhuǎn)動凸輪軸,將柱塞頂至上止點后,拆下出油閥及閥座,用深度游標尺測量。b)柱塞被頂至上止點后,用螺絲刀撬起柱塞彈簧的彈簧座,使柱塞上升到高點。然后用厚薄規(guī)插入柱塞下平面與挺桿調(diào)整螺栓之間測量。柱塞的標準行程余量約為1.5mm,磨損后的極限行程余量應(yīng)不小于0.5mm。


忌機油只加不換

  機油在柴油機的使用中是必不可少的,主要起潤滑、冷卻、清潔等作用。因此,很多駕駛員都會注意檢查潤滑油的油量,并按標準添加,但是卻忽視了潤滑油質(zhì)量的檢查和對已經(jīng)變質(zhì)機油的更換,導(dǎo)致一些發(fā)動機的運動機件總是在較差的潤滑環(huán)境中運轉(zhuǎn),從而加速各機件的磨損。在正常情況下機油的損耗并不大,但是卻很容易污染,從而失去保護柴油機的作用。在柴油機運轉(zhuǎn)過程中,許多污物(燃油不完全燃燒生成的碳煙、積炭和積垢等)都會進入到機油中。



對于新的或大修后的機械,試運轉(zhuǎn)之后雜質(zhì)會更多,如果只加不換就急于投入使用,很容易引起燒瓦、抱軸等意外事故。另外,即使更換機油,某些駕駛員由于缺乏維修經(jīng)驗或者圖省事,也會在更換時不徹底清洗油道,使機械雜質(zhì)仍然殘留在油底殼及油路中。

忌黃油亂用亂涂

汽缸墊上涂黃油。黃油是工程機械修理中常用的潤滑脂,可起到潤滑和密封的作用。因此,有些修理工在安裝汽缸墊時,就會在汽缸墊上涂上一層黃油,認為這樣可以增加柴油機的密封性。殊不知,這樣做反而影響了柴油機的工作性能。汽缸墊是柴油機缸體與缸蓋之間重要的密封件,它不但能密封汽缸內(nèi)所產(chǎn)生的高溫高壓氣體,而且還能密封汽缸蓋和缸體內(nèi)的的冷卻水和潤滑油,所以在拆裝汽缸墊時,都要特別注意它的密封質(zhì)量。