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發(fā)布時(shí)間:2021-08-31 23:04  
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中頻爐銅排被燒穿的修復(fù)方法
中頻爐在使用過程中,出現(xiàn)銅排被燒穿的故障,主要有兩種原因:一是傾爐澆注時(shí)操作不慎或爐嘴過短,飛濺鐵液附著在銅排上使其燒穿;二是爐襯被燒穿后,鐵液外溢引起銅排燒穿。
銅排燒穿后造成冷卻水外溢,必須立即停爐修復(fù)。由于銅排安裝在爐殼內(nèi),焊補(bǔ)不便,修復(fù)時(shí)需拆卸取出。以往的銅排修復(fù)工藝過程是:傾爐出鐵→停爐→冷卻→打掉爐襯→取出銅排→銅排焊補(bǔ)→安裝銅排→筑新爐襯→烘爐→開爐。
這幣修補(bǔ)方法至少浪費(fèi)一個(gè)爐襯、三個(gè)班的工時(shí),以及較多的電力。
下面介紹一種粘補(bǔ)法修復(fù)銅排,較為節(jié)能與省時(shí)。
透熱爐應(yīng)用中的推料及外操作臺(tái)工作原理
透熱爐推料及外操作臺(tái)的工作原理推料氣缸的動(dòng)作節(jié)拍由外操作臺(tái)上的時(shí)間繼電器SJ控制,三個(gè)推料氣缸共用一個(gè)時(shí)間 繼電器,通過操作臺(tái)上的三位開關(guān)在三個(gè)不同的推料氣缸之間轉(zhuǎn)換。自動(dòng)分檢 機(jī)構(gòu)由光電開關(guān)、紅外溫度檢測儀、調(diào)節(jié)器(SR3)及PLC組成。光電開關(guān)檢 測到出料后,將此信號發(fā)送給PLC。PLC檢測到出料信號后,發(fā)出指令使反推 氣缸動(dòng)作,將出口處的工件反推回爐內(nèi)。同時(shí)檢測是否有調(diào)節(jié)器的上下限報(bào)警信號,若有此信號則發(fā)出指令使不合格推料氣缸動(dòng)作;若無此信號則發(fā)出指令使合格推料氣缸動(dòng)作。這種方法適用于在線連續(xù)式加熱,是目前國際上很先進(jìn)的一種加熱方法。此處的合格或不合格指令信號是檢測到出料信號后的后的一個(gè)發(fā)送信號,目的在于避免紅外溫度檢測儀及調(diào)節(jié)器在測溫初始階段 的不穩(wěn)定性而造成的分檢氣缸的誤動(dòng)作。時(shí)間的長短由PLC上的模擬設(shè)定電位器0調(diào)節(jié)(此電位器的設(shè)定范圍為0---20秒)。工件溫度是否合格的鑒由調(diào)節(jié)器(SR3)完成,應(yīng)將溫度合格范圍的上下限設(shè)定為調(diào)節(jié)器的上下限報(bào)警。舉例說明:若工件溫度在1100°C---1200°C這個(gè)范圍內(nèi)視為正常,就應(yīng)將調(diào)節(jié)器的上限報(bào)警設(shè)為1200°C,下限報(bào)警設(shè)為1100° C。在此溫度范圍內(nèi)的工件由合格推料氣缸推入合格工件導(dǎo)軌,不在此溫度范圍內(nèi)的工件由不合格推料氣缸推入不合格工件導(dǎo)軌,從而完成透熱爐推料出料的自動(dòng)分檢。
棒料全自動(dòng)串聯(lián)中頻感應(yīng)透熱爐技術(shù)參數(shù)
全自動(dòng)無人值守棒料串聯(lián)中頻感應(yīng)透熱爐,具有自動(dòng)上下料、自動(dòng)進(jìn)出料、溫度自動(dòng)控制、溫控分選等功能。
棒料全自動(dòng)串聯(lián)中頻感應(yīng)透熱爐系統(tǒng)設(shè)備配置:
將工件手工排放于斜上料臺(tái)后,通過刮板上料系統(tǒng)上料,料上到位后再由翻料系統(tǒng)將工件翻入感應(yīng)爐口進(jìn)料槽中,再由推料氣缸按設(shè)定好的節(jié)拍推入加熱爐內(nèi)加熱,出料口由快速提取系統(tǒng)將熱料快速提出進(jìn)入下一道鍛壓工序。紅外測溫儀檢測并顯示溫度。