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發(fā)布時(shí)間:2020-12-12 09:13  
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廢水水量與水質(zhì)該公司有2條年產(chǎn)達(dá)10萬噸馬來松香樹脂中間體的生產(chǎn)線,平均日產(chǎn)100t馬來松香,單位產(chǎn)品排水率約1.6m3,每天生產(chǎn)廢水160m3,工藝設(shè)計(jì)按24h連續(xù)運(yùn)行,即處理規(guī)模6.7m3/h。進(jìn)入廢水處理的廢水包括生產(chǎn)工段廢水、車間沖洗廢水和保養(yǎng)廢水。生產(chǎn)工段排水量約1.3m3/t松香,占廢水總量的80%,內(nèi)含成分復(fù)雜,污染物濃度高。混合廢水的CODcr、SS、油脂和Fe2 等指標(biāo)均較高,B/C值小于0.1?;谔幚砉に嚳尚行?、處理成本及生產(chǎn)用水水質(zhì)要求等方面的綜合考慮,廠方要求廢水經(jīng)處理后全部回用生產(chǎn)。




紡織廢水處理:曝氣量可隨水量調(diào)節(jié)。接觸氧化池分3個(gè)廊道,在以后運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn):使個(gè)廊道停止曝氣使之成為厭氧段時(shí),其出水CODcr只是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,還是屬達(dá)標(biāo)運(yùn)行,經(jīng)測定其內(nèi)部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實(shí)際好氧停留時(shí)間降低為14h,一方面節(jié)省了能耗,另一方面為今后擴(kuò)大生產(chǎn),處理污水量增加創(chuàng)造了一個(gè)極有利條件。
對這種高濃度呈強(qiáng)堿性的印染廢水,在生化前要投酸進(jìn)行中和。對這類印染廢水有獨(dú)特作用,預(yù)處理采用投的辦法,還能去除部分色度和COD。
運(yùn)行情況治理工程完工后,兩年來連續(xù)運(yùn)行的監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,其出水穩(wěn)定,COD=40-150mg/L,色度=40-100倍,pH6-8,屬達(dá)標(biāo)運(yùn)行,說明該項(xiàng)治理工程是成功的。




在上世紀(jì)七八十年代,美國學(xué)者對傳統(tǒng)活性污泥工藝進(jìn)行了大量研究,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明活性污泥工藝是去除有機(jī)污染物的有效途徑。結(jié)果指出活性污泥工藝的硝化作用有限。廢水中酸鹽與氨的去除要延長HRT20天以上。
工程菌技術(shù)通過人工投加等手段選擇適應(yīng)待處理廢水水質(zhì)的優(yōu)勢,工程菌技術(shù)尚處于實(shí)驗(yàn)室研究中,目前尚無成功應(yīng)用于煤制氣廢水處理中的實(shí)例。
SBR法能讓生物反應(yīng)器內(nèi)具有不斷交替的好氧代謝環(huán)境,擁有處理有毒或高濃度有機(jī)廢水的能力。在煤制氣廢水處理技術(shù)中受到了研究者的關(guān)注,在實(shí)際工程中得到了應(yīng)用。好氧生物膜法附著生長方式有利于優(yōu)勢菌群自然篩選,能使工藝出水達(dá)到更低的污染物濃度。
煤制氣廢水中硫等對硝化與反硝化細(xì)菌具有抑制毒性的作用,蒸餾氨工藝易造成煤制氣廢水生物脫氮過程困難。缺氧與好氧組合生物處理技術(shù)逐漸受到重視。A-O法對有機(jī)物與氨氮有較好的去除效果。是常用的生物脫氮技術(shù)。



高鹽廢水多效蒸發(fā)工藝流程
含鹽水首先進(jìn)入到冷凝器中預(yù)熱和脫氣,然后分成冷卻水和蒸餾進(jìn)料兩股物流,冷卻水直接排入到河流,另一股則作為蒸餾中的物料。進(jìn)料含鹽水在加入阻垢劑后進(jìn)入到蒸發(fā)器后幾效中,料液被均勻分布到蒸發(fā)器的頂排管上,沿著頂排管以薄膜狀態(tài)向下流動(dòng),部分料液吸收管內(nèi)冷凝蒸汽的潛熱而被蒸發(fā)。作為二次蒸汽,在下一效中被冷卻成產(chǎn)品稅,然后進(jìn)入到蒸發(fā)器的下一個(gè)效組中,該效組操作運(yùn)行溫度比上一效組溫度高,再經(jīng)過噴淋、蒸發(fā)和冷凝過程,然后將剩余的料液再輸送到下一高溫效組中,在溫度的效組中蒸發(fā)結(jié)晶。



