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發(fā)布時(shí)間:2021-04-12 19:52  
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錳礦粉球團(tuán)粘結(jié)劑廠家高溫可燃性,可增加球的內(nèi)外透氣性,使成品球的微氣孔度增加,還原性改善,還原遲滯現(xiàn)象,消除夾生球現(xiàn)象,從而縮短焙燒時(shí)間、提高產(chǎn)量、節(jié)省燃耗和電耗,使球團(tuán)入爐比例增加,焦比降低,鐵含量增加。冶煉過程全部轉(zhuǎn)化為廢渣,成為固體廢棄物,硅,鈣等元素帶人鐵中,影響鐵的品質(zhì)。添加量高,帶人雜質(zhì)多,降低球團(tuán)礦鐵的品味。并影響冶金性能。(有些客戶也可先溶解于水做成膠體后再添加到粉料中去,此種方法適用于有反應(yīng)釜的廠家使用)。
錳礦粉球團(tuán)粘結(jié)劑廠家特點(diǎn)
1、該粘結(jié)劑產(chǎn)品為白色固體粉狀,由有機(jī)和多種化工原料經(jīng)化學(xué)反應(yīng)和物理方法加工而成。無腐蝕性、不含硫、磷等元素;
2、該粘結(jié)劑既適于鋼鐵廠處理含鐵粉塵廢料成型,也可用于礦粉的成型造塊,代替冷卻廢鋼、礦石或造渣劑,堿度高、熔點(diǎn)低、成渣速度快,成分穩(wěn)定,造渣效果好、冶金性能可滿足冶煉爐對(duì)機(jī)械強(qiáng)度和高溫強(qiáng)度的要求;
3、使用該粘結(jié)劑不用再添加膨潤(rùn)土等附料,不降低球團(tuán)品位、原料免消化、免燒結(jié)、免烘干、一次性成球、節(jié)省冶煉溶劑、能能耗成本;
4、生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單:一噸可生產(chǎn)20-30噸球團(tuán),直接按比例將礦粉、塵泥、粘結(jié)劑、水混合攪拌即可成型,產(chǎn)品產(chǎn)率高達(dá)95%,濕球1米多高下落不散,固結(jié)速度快,強(qiáng)度高,濕球可堆放5-7天就可入爐冶煉。
5、具有凝結(jié)快、占地少、3—5小時(shí)可堆球,5—7天可進(jìn)化鐵爐冶煉。在850℃左右高溫下不裂開。是目前冶金球團(tuán)粘結(jié)行業(yè)中產(chǎn)品。

1、粘合膠及粘合劑:粘著力好;與粘土等并用時(shí)可使初期的粘著力增大,并使干燥的速度加快;耐油性好;薄膜強(qiáng)度好;品質(zhì)不會(huì)因時(shí)間長(zhǎng)而發(fā)生變化。
用于辦公用糨糊、再濕型糨糊、紙管、紙袋、紙箱、膠合紙板、膠合木板、無紡布等。
用于建材、鐵酸鹽、陶瓷、陶器、墨汁、畫具顏料膠、涂料膠、混凝土強(qiáng)化用水泥混合劑等。
2、纖維用漿料:薄膜形成性能好,有柔軟而強(qiáng)韌的抗張力和彈性等特點(diǎn)。還富有耐摩擦性、牽連性、平滑性、羽毛效果好的特點(diǎn)。并且與淀粉漿料相比,不必?fù)?dān)心變質(zhì),霉變的情況也很少發(fā)生。
3、造紙行業(yè):可用于表面涂覆與上光,可顯著改善耐酯性、抗溶劑及抗水性,并可產(chǎn)生更高的織物強(qiáng)度。還可在涂料系統(tǒng)中用作黏合劑,用作光學(xué)拋光劑的載體。
4、聚合劑:用作有效的分散劑或穩(wěn)定劑。它們主要用作保護(hù)性的膠體,并且在濃度非常低的情況下可增強(qiáng)乳化作用。
由于環(huán)境溫度低于12℃時(shí)對(duì)除塵灰消化時(shí)間有一定影響,因此需要對(duì)原料消化倉(cāng)采取一些保溫措施,也可保證在一定時(shí)間內(nèi)白灰粉完全消解;適當(dāng)調(diào)整除塵灰和水的比例,保證白灰粉消解溫度和消解時(shí)間;適當(dāng)調(diào)整除塵灰和粘合劑比例,提高成品球的強(qiáng)度;強(qiáng)制喂料,由于煙道灰的膨松,煙道灰進(jìn)入壓球機(jī)時(shí)候如果斷斷續(xù)續(xù)那么兩個(gè)輥之間接到的煙道灰不會(huì)足夠,影響煙道灰壓制成型的強(qiáng)度,也將對(duì)輥產(chǎn)生的壓力減小。通過將成品倉(cāng)篩板進(jìn)行改造,適當(dāng)增加返料量提高成品球的強(qiáng)度
錳礦粉球團(tuán)粘結(jié)劑廠家改進(jìn)后的應(yīng)用情況
1)通過對(duì)冷固球團(tuán)生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn),入原料倉(cāng)的粉末率由原來的20%已經(jīng)降低到10%以下,強(qiáng)度也就之前有所提高;
2)通過改變冷固球團(tuán)加料時(shí)機(jī),目前脫磷爐、脫碳爐都可使用,使用溫降效果來看,冷固球團(tuán):燒結(jié)礦=1:1.3。
通過對(duì)冷固球團(tuán)生產(chǎn)工藝不斷的改進(jìn),由年初的2kg/t鋼到目前完全可以全部消化。