您好,歡迎來到易龍商務(wù)網(wǎng)!
發(fā)布時間:2020-08-07 13:46  
【廣告】






彩涂生產(chǎn)線電氣自動化控制系統(tǒng)
彩涂生產(chǎn)線電氣自動化控制系統(tǒng)包含上位控制級、S7-400PLC過程控制級、采用公共直流母線供電的交流變頻調(diào)速控制級。
三級控制系統(tǒng)間全部由網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接,其中上位控制計算機(jī)和PLC間采用以太網(wǎng)通訊;PLC和現(xiàn)場操作臺的ET200遠(yuǎn)程站、變頻調(diào)速裝置間采用 PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)通訊??刂葡到y(tǒng)在設(shè)計思想上充分考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行、操作簡便、維護(hù)便捷、故障診斷等功能,使系統(tǒng)具有科學(xué)性、合理化、經(jīng)濟(jì)實用等特點。涂裝時操作人員需要根據(jù)涂料情況和成品要求調(diào)整各個輥的速度比和輥間壓力,以生產(chǎn)出合格的彩涂板。交流控制系統(tǒng)主供電電源為三相380V,50Hz交流控制系統(tǒng)控制操作供電電源為三相四線380V220V,50Hz。所有供電由用戶低配提供。采用網(wǎng)絡(luò)化和全數(shù)字化控制系統(tǒng),要求控制柜良好的接地作保證,在接地設(shè)計上要求傳動和自動化分別接地且接地電阻小于4Ω
鍍鋅生產(chǎn)線電氣自動化施工
近幾年,我國鍍鋅板的生產(chǎn)量逐年增加,而進(jìn)口量也在逐年增長,增長幅度甚至高于生產(chǎn)量的增幅??鄢a(chǎn)重復(fù)統(tǒng)計后,鍍鋅板消費量約為527萬噸。1999年以后,鍍鋅板進(jìn)口量超過了生產(chǎn)量,國內(nèi)產(chǎn)品的自給率不足50%,并且有逐年降低的趨勢。
國內(nèi)鍍鋅板生產(chǎn)量的增加主要是熱鍍鋅板產(chǎn)量的增加,1998-2002年,熱鍍鋅板生產(chǎn)量由97萬噸增加到220萬噸。而進(jìn)口量增長更快,由98年的37萬噸增加到2002年的156萬噸。涂敷一般分為初涂和精涂,基板經(jīng)過清洗和鉻化后,先在初涂機(jī)涂一層底漆,經(jīng)烘干、冷卻后,再在精涂機(jī)涂面漆(背漆),烘干冷卻后形成成品。另外,表觀消費量也由132萬噸增加到367萬噸。2002年,熱鍍鋅板國內(nèi)產(chǎn)品自給率約為60%,當(dāng)年熱鍍鋅板的國內(nèi)生產(chǎn)量和進(jìn)口量均比上一年有所增長,尤其是進(jìn)口量增長幅度更大,主要是由于供彩涂板生產(chǎn)用薄規(guī)格熱鍍鋅板的需求增加,導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)品自給率有所下降。
縱觀我國鍍鋅板市場,還有很大的發(fā)展空間。這也提醒了我們廣大鍍鋅板生產(chǎn)企業(yè),鼓足干勁,不斷加強(qiáng)技術(shù)、提高質(zhì)量、增加產(chǎn)量,讓我國的鍍鋅板行業(yè)蓬勃發(fā)展起來!

滾涂機(jī)常見問題及解決辦法
板件后端堆漆
造成這種現(xiàn)象的原因主要有:涂布輪轉(zhuǎn)速過快;輸送速度過慢。
解決方法:調(diào)慢涂布輪轉(zhuǎn)速;調(diào)快輸送速度。
板件兩端發(fā)白
造成這種現(xiàn)象的原因主要有:板件變形嚴(yán)重;板件厚度不均。
解決方法:調(diào)整板件含水率;檢查篩選板件。
電機(jī)不轉(zhuǎn)動造成這種現(xiàn)象的原因主要有:啟動按鈕是否按下;變頻器工作程序是否不正常;控制箱內(nèi)的接觸器是否損壞。
解決方法:檢查按鈕是否按下;查閱變頻器說明書,找出相對應(yīng)的故障并解決;檢查電控箱。
造成這種現(xiàn)象的原因主要有:電源線是否脫落;控制箱內(nèi)的開關(guān)是否已打開。
解決方法:檢查電源線;打開開關(guān)。
電源指示燈不亮

入口段
1雙開卷配置,一用一備。開卷機(jī)帶動力,主動開卷,開卷段張力可調(diào)3整;液壓驅(qū)動
2入口剪采用液壓剪切,提高準(zhǔn)備作業(yè)過程的靈活性;
3雙排縫合,沖孔工藝同時完成;
4配置壓平機(jī),對接頭及板邊毛刺進(jìn)行壓平
5入口的活套儲料能力120m,確保2分鐘的換卷作業(yè)時間。
山東凱鴻機(jī)電設(shè)備有限公司是一家集生產(chǎn)、調(diào)試、升級、售后、維修的生產(chǎn)線公司,歡迎廣大消費者來電咨詢來圖定制。