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發(fā)布時間:2020-12-02 05:58  

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      原工藝生產(chǎn)的缸體缸蓋熔煉時生鐵及合金加入比例大,生產(chǎn)成本高,鑄件組織粗大,A型石墨大小通常在3級左右,鑄件本體強度及硬度散差大,鑄件精加工表面RZ>15,鑄件機械加工性能差,氣密性試驗時鑄件泄露率在2%以上,客戶抱怨大。因此,優(yōu)化熔化工藝,改善鑄件力學(xué)性能,提高鑄件基體組織的致密性、改善鑄件加工性能、降低生產(chǎn)成本成為筆者公司近年來面臨的重點課題。五十鈴6BG1缸體批發(fā)服務(wù)熱線。


       生鐵中存在具有遺傳性的過共晶石墨,在熔化時,碳原子在原始石墨上生長造成石墨粗大且大小不均勻,石墨尖頭的應(yīng)力集中效應(yīng),降低了鑄件的力學(xué)性能。因此以生鐵為主的配料工藝,即使加入較高的合金元素,鑄件本體強度偏低,硬度偏高。隨著合成鑄鐵技術(shù)在鑄造行業(yè)推廣應(yīng)用,筆者公司自2012年起成功試驗推廣“廢鋼 高溫石墨化增碳劑 少量生鐵”的合成鑄鐵工藝,代替了“生鐵 普通增碳劑 廢鋼 合金”原生產(chǎn)工藝,生鐵:廢鋼:回爐料=0.5:6.5:3,選用經(jīng)過高溫石墨化處理的晶體型增碳劑增碳,每爐分批加入150 kg。五十鈴6BG1缸體批發(fā)服務(wù)熱線。



      通過采用合成鑄鐵工藝,合理設(shè)計合金元素的加入量,降低了發(fā)動機缸體缸蓋的主材成本,每噸降低成本200元左右(以缸體為例),數(shù)據(jù)見表6-表7,若一年生產(chǎn)25 000 t鑄件,直接經(jīng)濟效益將近500萬元。通過優(yōu)化熔化工藝、采取措施后,發(fā)動機缸體缸蓋的滲漏率從2%降低到1%以下,經(jīng)過一段時間驗證,滲漏廢品率很穩(wěn)定。若一年生產(chǎn)發(fā)動機15萬臺,一年就可以減少廢品將近1 500臺,降低質(zhì)量成本200余萬元。五十鈴6BG1缸體批發(fā)服務(wù)熱線。


       采用合成鑄鐵技術(shù)生產(chǎn)灰鑄鐵的過程中,消除了石墨粗大帶來的遺傳效應(yīng),提高了鑄件硬度的均勻性,減少了縮松傾向,細化了石墨,改善了鑄件的切削加工性能。使用經(jīng)過高溫石墨化的增碳劑是生產(chǎn)合成鑄鐵的關(guān)鍵所在。碳化硅的使用增加了石墨形核能力,減少了白口傾向,提高了鑄件的抗拉強度。廢鋼用量增大后,使用硅鋇鋯孕育劑,可抑制孕育減少氮氣孔。合理設(shè)計合金元素的加入量,大幅度降低了生產(chǎn)成本及質(zhì)量成本,降低客戶抱怨度,提高了企業(yè)的競爭力。五十鈴6BG1缸體批發(fā)服務(wù)熱線。



      由于微量的鉛即引起石墨形態(tài)的變異,使其對基體的割裂作用增強,因而強烈地降低灰鑄鐵的力學(xué)性能。公司通過多年對鉛的研究得出,當(dāng)以生鐵為主配料時,鉛的含量上限為0.0008%;生產(chǎn)合成鑄鐵時,鉛的含量上限0.0015%,否則缸體的軸承座處的石墨就會變異,從而造成缸體的力學(xué)性能低,從而引起材質(zhì)不合格的廢品。五十鈴6BG1缸體批發(fā)服務(wù)熱線。


       在鑄鐵中是一種微量有害元素。影響鑄鐵的顯微組織,比如:促進灰鑄鐵形成D型石墨,使基體變成珠光體,改變灰鑄鐵的白口傾向等,導(dǎo)致鑄鐵力學(xué)性能降低。此外,含鑄鐵還容易產(chǎn)生縮孔、縮松、裂紋、偏析以及夾渣等鑄造缺陷,使鑄造生產(chǎn)的質(zhì)量控制變得困難。公司原設(shè)定的含量為0.0080%,在采用增碳劑 廢鋼生產(chǎn)合成鑄鐵過程中出現(xiàn)含量達到0.0116%的情況,為驗證含量對灰鑄鐵缸體缸蓋力學(xué)性能的影響,我們將含量超出0.0080%的鑄件進行了力學(xué)性能檢測。五十鈴6BG1缸體批發(fā)服務(wù)熱線。