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發(fā)布時間:2020-11-04 02:11  
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離心風(fēng)機(jī)的瞬態(tài)計算方法采用第二章所述的穩(wěn)態(tài)計算方法。計算結(jié)果收斂后,將收斂結(jié)果作為瞬態(tài)計算的初始值。湍流模型仍然是sstk_uuu。采用隱式分離法求解離散方程。高速離心鼓風(fēng)機(jī)的壓力修正采用簡單算法進(jìn)行。對流項采用二階迎風(fēng)格式離散,擴(kuò)散項采用二階中心格式離散,時間項采用二階隱式格式離散。(2)通過觀察風(fēng)機(jī)不同截面上的總壓和速度等值線,可以得出離心風(fēng)機(jī)的內(nèi)部流動規(guī)律:由于葉輪的旋轉(zhuǎn),在葉輪入口產(chǎn)生較大的負(fù)壓值,使空氣從集塵器進(jìn)入葉輪。時間步長由公式確定。離心風(fēng)機(jī)空氣動力噪聲的計算離心風(fēng)機(jī)運(yùn)行時產(chǎn)生的噪聲主要包括機(jī)械噪聲、電磁噪聲和空氣動力噪聲。離心風(fēng)機(jī)的內(nèi)部是復(fù)雜的三維非定常渦噪聲。復(fù)雜流場結(jié)構(gòu)與氣動噪聲的相關(guān)性是氣動噪聲研究中的一個難題。

為了了解三維流場結(jié)構(gòu)對氣動噪聲的影響,在氣動噪聲預(yù)測中,采用條帶理論方法確定葉片表面的氣動參數(shù)。近年來,風(fēng)機(jī)流場結(jié)構(gòu)的研究取得了很大進(jìn)展。在風(fēng)機(jī)氣動噪聲預(yù)測中,建立了相應(yīng)的物理模型和數(shù)學(xué)模型,介紹了復(fù)雜流場的數(shù)值模擬技術(shù),進(jìn)行了考慮三維流場的氣動噪聲預(yù)測計算,研究了流場結(jié)構(gòu)對高速離心鼓風(fēng)機(jī)氣動噪聲的影響。討論了如何有效地控制風(fēng)機(jī)內(nèi)部流量,降低風(fēng)機(jī)噪聲。高速離心鼓風(fēng)機(jī)采用多耦合仿生設(shè)計和數(shù)值計算方法,研究了仿生葉片的降噪機(jī)理。結(jié)果表明,仿生葉片的鋸齒后緣結(jié)構(gòu)可以有效地改變?nèi)~片后緣脫落渦的結(jié)構(gòu)和頻率,從而減小葉片表面的壓力波動和氣流對葉片前緣的影響,使A計權(quán)聲壓級提高??梢钥闯?,在相同的條件下,通過風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速與葉輪出口直徑的比值,可以得到風(fēng)機(jī)流量、靜壓、總壓和內(nèi)功率的比例關(guān)系。風(fēng)機(jī)的EL可降低2.1db。Seung-heo等人[64]將葉片的線性后緣改為S形后緣,結(jié)果表明,S型后緣葉片能有效地降低空調(diào)風(fēng)機(jī)的噪聲,使高速離心鼓風(fēng)機(jī)噪聲降低到2.2dB左右。當(dāng)S型后緣角為5度,葉片傾角適當(dāng)增大時,可有效降低空調(diào)風(fēng)機(jī)噪聲。

本文主要完成設(shè)計高速離心鼓風(fēng)機(jī)的穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)數(shù)值計算,在瞬態(tài)數(shù)值計算結(jié)果穩(wěn)定后,采用FW-H模型計算設(shè)計風(fēng)機(jī)的氣動噪聲值。根據(jù)數(shù)值計算結(jié)果,得出以下結(jié)論:
(1)通過比較設(shè)計風(fēng)機(jī)樣機(jī)和斜槽離心風(fēng)機(jī)樣機(jī)的數(shù)值計算結(jié)果,可以看出在設(shè)計流量條件下重新設(shè)計的離心機(jī),風(fēng)機(jī)的總壓值高于E設(shè)計目標(biāo),效率68%,效率比樣機(jī)高19.9%,總壓值由4626pa提高到5257pa,均滿足合作單位的性能要求。
(2)通過觀察原型風(fēng)機(jī)和斜槽風(fēng)機(jī)葉片通道的流線圖,可以看出設(shè)計風(fēng)機(jī)的長、短葉片吸力面分離較弱,但沒有強(qiáng)渦流區(qū)。與樣機(jī)的內(nèi)部流程相比,該流程有了很大的改進(jìn),效率也有了很大的提高。
(3)根據(jù)計算出高速離心鼓風(fēng)機(jī)的噪聲頻譜,可以看出設(shè)計風(fēng)機(jī)的聲壓在1100Hz時有一個峰值,聲壓值為58dB。在遠(yuǎn)場噪聲計算中,隨著受流點(diǎn)到葉輪中心距離的增加,風(fēng)機(jī)噪聲值呈下降趨勢。

電廠155MW機(jī)組鍋爐采用高溫高壓自然循環(huán)汽包鍋爐。風(fēng)煙系統(tǒng)為平衡通風(fēng)方式,由兩臺高速離心鼓風(fēng)機(jī)和兩臺離心送風(fēng)機(jī)組成。引風(fēng)機(jī)為離心風(fēng)機(jī),進(jìn)口擋板調(diào)節(jié),單吸雙支撐。引風(fēng)機(jī)風(fēng)量496800m3/h,全壓6600pa,軸功率1086KW,設(shè)計電流146.8A,電機(jī)額定功率1250KW。增壓風(fēng)機(jī)流量1491480m3/h,增壓風(fēng)機(jī)總壓力2500pa,電機(jī)額定功率1400kw。鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時,兩臺引風(fēng)機(jī)進(jìn)口擋板開度為100%/100%,高速離心鼓風(fēng)機(jī)電流為120/121A,增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流為150A,風(fēng)機(jī)無調(diào)整裕度,不能滿足機(jī)組滿負(fù)荷要求,負(fù)壓力在t內(nèi)調(diào)整。電爐是有限的。同時,增壓風(fēng)機(jī)故障也是鍋爐MFT保護(hù)動作的原因之一,不利于機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此,對我廠脫硝系統(tǒng)進(jìn)行了改造:將原SNCR SCR聯(lián)合脫硝方式改為SCR脫硝方式,改造后取消原增壓風(fēng)機(jī),原引風(fēng)機(jī)出力不能滿足機(jī)組滿負(fù)荷要求。本次引風(fēng)機(jī)的力變換與反硝化、靜電沉淀同步進(jìn)行,將引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口鋼煙道整體更換,改變原有的工業(yè)水冷卻方式。根據(jù)該設(shè)備的現(xiàn)狀,提出了提高Y4-73型引風(fēng)機(jī)出力的方案。在對高速離心鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)基礎(chǔ)和電機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,通過改變引風(fēng)機(jī)的葉輪形式和直徑,增加引風(fēng)機(jī)的輸出,并根據(jù)原風(fēng)機(jī)的輸出,將引風(fēng)機(jī)的容量提高1500帕。風(fēng)機(jī)改造后,必須能滿足機(jī)組各工況和任何工況下的風(fēng)機(jī)運(yùn)行要求。不會出現(xiàn)急停喘振。
改造后,對兩臺高速離心鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行性能評價試驗,包括全負(fù)荷風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)試驗、改造前后數(shù)據(jù)試驗和風(fēng)機(jī)較大出力試驗數(shù)據(jù),如下所示。(1)滿負(fù)荷風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)試驗:鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時,爐內(nèi)氧含量維持在2.5%,爐內(nèi)負(fù)壓維持在0-50pa,鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行2小時后,現(xiàn)場測量兩臺引風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)。滿足機(jī)組滿負(fù)荷要求。本文采用N-S方程和SSTK-U湍流模型計算了高速離心鼓風(fēng)機(jī)在不同工況下的穩(wěn)態(tài),并根據(jù)公式計算了設(shè)計工況下離心風(fēng)機(jī)的壓力、軸功率和效率。風(fēng)機(jī)滿負(fù)荷數(shù)據(jù)見表2。
(2)改造前后數(shù)據(jù)試驗:風(fēng)機(jī)改造后,鍋爐正常運(yùn)行1小時,運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定。采集風(fēng)機(jī)的數(shù)據(jù),并與改造前的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。鍋爐滿負(fù)荷時,兩臺引風(fēng)機(jī)電流降低48A。
(3)高速離心鼓風(fēng)機(jī)較大出力試驗:冷態(tài)下,風(fēng)機(jī)擋板開度為80%時,風(fēng)機(jī)電流達(dá)到設(shè)計值。A風(fēng)機(jī)入口擋板開啟80%時,風(fēng)機(jī)電流為146A,B風(fēng)機(jī)入口擋板開啟80%時,風(fēng)機(jī)電流為145.6A,滿足設(shè)計要求。
結(jié)論
(1)與改造前后引風(fēng)機(jī)試驗數(shù)據(jù)相比,A風(fēng)機(jī)效率提高17.2%,B風(fēng)機(jī)效率提高13.8%。正常運(yùn)行時,風(fēng)機(jī)進(jìn)口擋板開度為50%~55%,風(fēng)機(jī)電流95~100A,滿足機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行要求。
(2)改造后高速離心鼓風(fēng)機(jī)電耗降低26384 kWh,增壓風(fēng)機(jī)電耗降低52159 kWh,合計77543 kWh,輔助電耗降低0.5%。
(3)改造后,取消風(fēng)機(jī)冷卻水,風(fēng)機(jī)軸承高溫度為55C,滿足設(shè)計要求。通過排除冷卻水,每年可節(jié)約約5萬噸水。
(4)通過高速離心鼓風(fēng)機(jī)性能試驗報告和實(shí)際運(yùn)行,引風(fēng)機(jī)改造能滿足運(yùn)行要求,節(jié)電效果明顯。