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發(fā)布時間:2021-07-19 06:49  
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一臺帶有循環(huán)通道和擴散器的后向6-30離心風機的噪聲值。利用FW-H噪聲計算模型和實驗方法,得到了風機葉片和擴壓器表面的表面力脈動和垂直速度。得到了噪聲計算所需的數(shù)據(jù),成功有效地完成了風機噪聲預(yù)測任務(wù)。6-30離心風機在瞬態(tài)流場穩(wěn)定后,用ffowcs-williams-hawkings方程計算設(shè)計風機的氣動噪聲,該方程主要描述了流場與動壁相互作用產(chǎn)生的氣動噪聲。改善計劃一在保證斜槽風機外殼不變的狀況下,將風機葉輪中的短葉片向內(nèi)延伸,。在聲學(xué)模擬理論的基礎(chǔ)上,得到了運動固體邊界與流體相互作用產(chǎn)生的噪聲。方程右邊的三個項分別代表流體。流體邊界處的位移噪聲、波動噪聲和體積噪聲分別屬于單極源、偶極源和四極源。本文計算的流體是不可壓縮的,單極和四極的源項可以忽略不計。6-30離心風機噪聲的計算和結(jié)果分析表明,在設(shè)計風機出口外的計算區(qū),有1100Hz的聲壓峰值,聲壓值為58dB。噪聲觀測點在距葉輪旋轉(zhuǎn)中心2米4米處產(chǎn)生。風機噪聲值的計算表明,1100Hz時有一個聲壓峰值。在遠場噪聲計算中,隨著受流點到葉輪中心距離的增加,風機噪聲值呈下降趨勢。

6-30離心風機的設(shè)計方法,對所設(shè)計風機的穩(wěn)態(tài)計算結(jié)果進行了分析。在離心風機設(shè)計完成后,根據(jù)具體設(shè)計參數(shù)建立了離心風機的三維模型。第三章采用樣機的數(shù)值計算方法,對設(shè)計工況下的風機進行了計算。(3)6-30離心風機較大出力試驗:冷態(tài)下,風機擋板開度為80%時,風機電流達到設(shè)計值。原型風機和斜槽風機的比轉(zhuǎn)速分別為13.89和11.08。根據(jù)不同的比轉(zhuǎn)速,可對風機進行分類??梢钥闯觯O(shè)計的風機和原型風機屬于不同的系列,但在全壓、效率等方面都有所提高。可以證明第四節(jié)風機的設(shè)計方法是正確合理的。通過對設(shè)計6-30離心風機的數(shù)值計算參數(shù)與風機初始設(shè)計值的比較,可以看出設(shè)計風機的總壓值高于設(shè)計目標,效率為68%,效率比原型風機高19.9%,總壓值由4626提高到4626。PA至5257PA,均滿足合作單位的性能要求。
可以看出,6-30離心風機樣機長、短葉片的吸力面不僅產(chǎn)生分離現(xiàn)象,而且產(chǎn)生兩個渦,設(shè)計工況下設(shè)計風機長、短葉片的吸力面存在一些分離現(xiàn)象,但沒有明顯的分離現(xiàn)象。增大前向離心風機葉片的出口安裝角,不僅可以提高風機的總壓,而且可以增加噪聲,降低風機的效率。產(chǎn)生了漩渦。通過比較兩種方法的流線圖可以看出,所設(shè)計的風機的整體流動性能得到了很大的提高,設(shè)計的6-30離心風機的效率得到了很大的提高。
設(shè)計風機的瞬態(tài)計算
為了后期計算風機內(nèi)部的氣動噪聲,本文對離心風機內(nèi)部流場采用瞬態(tài)的計算方法進行了數(shù)值計算。下面詳細介紹風機的瞬態(tài)計算過程。
瞬態(tài)計算過程中,每一個時間步內(nèi)相當于計算一個穩(wěn)態(tài)過程。因此在每一個時間步內(nèi)都需要保證計算達到收斂。得到了由SSTK-U湍流模型計算的總壓、效率和實驗值的誤差值。瞬態(tài)計算過程中存在內(nèi)迭代的概念,內(nèi)迭代與穩(wěn)態(tài)求解的的迭代具有相同的原理。內(nèi)迭代次數(shù)可以在模型樹節(jié)點Run Calculation面板通過參數(shù)Max Iteration/Time Step來設(shè)置。
改造后,對兩臺6-30離心風機進行性能評價試驗,包括全負荷風機數(shù)據(jù)試驗、改造前后數(shù)據(jù)試驗和風機較大出力試驗數(shù)據(jù),如下所示。(1)滿負荷風機數(shù)據(jù)試驗:鍋爐滿負荷運行時,爐內(nèi)氧含量維持在2.5%,爐內(nèi)負壓維持在0-50pa,鍋爐穩(wěn)定運行2小時后,現(xiàn)場測量兩臺引風機數(shù)據(jù)。通過與實驗數(shù)據(jù)的比較,發(fā)現(xiàn)誤差很小,證明了瞬態(tài)計算方法對液力變矩器流場分析的正確性和有效性。滿足機組滿負荷要求。風機滿負荷數(shù)據(jù)見表2。
(2)改造前后數(shù)據(jù)試驗:風機改造后,鍋爐正常運行1小時,運行參數(shù)穩(wěn)定。采集風機的數(shù)據(jù),并與改造前的數(shù)據(jù)進行比較。鍋爐滿負荷時,兩臺引風機電流降低48A。
(3)6-30離心風機較大出力試驗:冷態(tài)下,風機擋板開度為80%時,風機電流達到設(shè)計值。A風機入口擋板開啟80%時,風機電流為146A,B風機入口擋板開啟80%時,風機電流為145.6A,滿足設(shè)計要求。
結(jié)論
(1)與改造前后引風機試驗數(shù)據(jù)相比,A風機效率提高17.2%,B風機效率提高13.8%。正常運行時,風機進口擋板開度為50%~55%,風機電流95~100A,滿足機組滿負荷運行要求。
(2)改造后6-30離心風機電耗降低26384 kWh,增壓風機電耗降低52159 kWh,合計77543 kWh,輔助電耗降低0.5%。
(3)改造后,取消風機冷卻水,風機軸承高溫度為55C,滿足設(shè)計要求。通過排除冷卻水,每年可節(jié)約約5萬噸水。
(4)通過6-30離心風機性能試驗報告和實際運行,引風機改造能滿足運行要求,節(jié)電效果明顯。