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發(fā)布時間:2021-08-22 05:20  
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空氣預(yù)熱器腐蝕積灰問題探討
當(dāng)前燃煤發(fā)電作為我國主要的發(fā)電形式,面臨節(jié)能減排要求的日漸提升,煤價的不斷上漲,鍋爐空預(yù)器的出口煙溫也越來越低,僅略高于酸的溫度。
在低溫?zé)煔猸h(huán)境中,空氣預(yù)熱器容易發(fā)生低溫腐蝕和堵灰現(xiàn)象,某 300 MW 燃煤機(jī)組,采用電袋除塵器除塵,機(jī)組運行了半年的時間,空氣預(yù)熱器已經(jīng)堵塞,在濾袋的表面附著著大量的黏附物,黏附物為有較強(qiáng)的黏附能力的黑色硬質(zhì)物質(zhì),黏附物很難通過人為手工去除??諝忸A(yù)熱器堵塞造成電袋除塵器的運行阻力增大,排放超標(biāo);同時也導(dǎo)致風(fēng)機(jī)的通道阻力增大,增加了風(fēng)機(jī)的電耗。若堵灰嚴(yán)重時則必須采取停爐的措施,將增加機(jī)組非正常停機(jī)的次數(shù),嚴(yán)重影響了電廠的經(jīng)濟(jì)效益。
對中型合成氨煤造氣工段采用熱管技術(shù)的途徑
①在原有廢熱鍋爐后加一臺熱管低溫余熱回收裝置,將廢熱鍋爐出口270℃的氣體降至140℃,同時將下行煤氣(約200℃)也經(jīng)過熱管裝置,可以回收下行煤氣約60℃溫差的熱量。熱管裝置可以是氣-氣式的,即用回收的低溫余熱加熱進(jìn)入煤氣爐的空氣或過熱低壓水蒸汽。也可以是熱管省煤器的形式,加熱廢熱鍋爐的給水。
熱管技術(shù)的工業(yè)化成果,凝結(jié)了熱管技術(shù)開拓者、研究者和實踐者的心血,各領(lǐng)域的工程技術(shù)人員在了解熱管技術(shù)真諦和工業(yè)應(yīng)用成果后,結(jié)合各自行業(yè)工藝流程的具體情況,充分發(fā)揮熱管技術(shù)的特性和優(yōu)越性,并將其靈活應(yīng)用,定會創(chuàng)造出新的應(yīng)用成果,為節(jié)能減排、余熱回收降耗貢獻(xiàn)力量。
①為充分考慮設(shè)備利用率及余熱回收率,可使每一臺煤造氣爐后配一臺熱管蒸汽發(fā)生器上、下行煤氣余熱回收,由于上下行煤氣的發(fā)生量相差不太大,設(shè)計的傳熱面積比較合理。而將三臺煤氣爐的吹風(fēng)氣通過一個燃燒室燃燒后進(jìn)入一臺熱管廢熱鍋爐,可使設(shè)備的利用率達(dá)75%~84%。
回轉(zhuǎn)式空預(yù)器進(jìn)行技術(shù)改造的市場前景
相對來說,改造鍋爐和汽輪機(jī)的主要部件費用比較高,而鍋爐輔機(jī),如空氣預(yù)熱器的改造卻比較經(jīng)濟(jì)??諝忸A(yù)熱器的嚴(yán)重漏風(fēng)和低可靠性是中國電站的普遍問題。很多電站的漏風(fēng)率達(dá)15%以上甚至更高。另外,很多電站空預(yù)器還有堵灰,維護(hù)費用高等問題。根據(jù)數(shù)據(jù)對比,進(jìn)行空預(yù)器改造后,通??墒瑰仩t效率提高1%左右,30萬千瓦以上機(jī)組,節(jié)煤和電的費用為200萬以上,如果再加上出力增加而提高的發(fā)電收益,改造一臺機(jī)組的空預(yù)器,每年可增加500萬以上的收益。截至2009年,我國火電總裝機(jī)容量達(dá)到6億千瓦,相當(dāng)于1000臺60萬千瓦機(jī)組,每臺機(jī)組配有2臺回轉(zhuǎn)式空預(yù)器,相當(dāng)于全國有2000臺以上的空預(yù)器(60萬千瓦機(jī)組)在運行。這其中只有三分之一左右的進(jìn)行了技術(shù)改造。平均每臺機(jī)組的改造價格為400-1000萬左右(含換熱元件費用)?;久扛?-10年空預(yù)器就需要進(jìn)行一次大修或更換元件。這是一個巨大的市場。