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商丘催化裂化外取熱器襯里材料貨源充足「在線咨詢」

發(fā)布時(shí)間:2020-12-29 05:29  

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外取熱器煮爐過程

在設(shè)備運(yùn)行前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,避免后期因?yàn)槟硞€(gè)環(huán)節(jié)問題造成大的損失。外取熱器煮爐就是這樣:

當(dāng)爐水的磷酸根含量變低不大并逐步穩(wěn)定時(shí),表示藥品與鐵銹的化學(xué)反應(yīng)基本結(jié)束,即可結(jié)束煮爐工作。煮爐后期每小時(shí)排污一次,以逐步降低爐水堿度,每一次爐水堿度降低67mg-N/L,直到爐水總堿度為812 mg-N/L,可確認(rèn)爐水質(zhì)量合格。

煮爐后應(yīng)進(jìn)行換水和對(duì)流水閥,放水閥的沖洗工作,換水工作緩慢進(jìn)行。

煮爐完成后打開汽包人孔檢查,內(nèi)部應(yīng)無鐵銹斑和無油斑。

琦昌主要從事石化設(shè)備設(shè)計(jì)研發(fā),包括催化裂化外取熱器襯里材料、提升管反應(yīng)器、汽提段等,我們秉承“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”“客戶至上”的宗旨,始終為您提供產(chǎn)品和健全的服務(wù)






取熱器有內(nèi)外之分,是加熱給水,使水汽化后將熱量帶走的裝置,今天琦昌介紹的是外取熱器:

外取熱器床層溫度由上至下共設(shè)置8支熱偶進(jìn)行測(cè)量,同一水平位置,不同方向設(shè)兩支,運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)同一水平位置的兩支熱偶溫差很大,高達(dá)400℃。2提升管底部增加流化風(fēng),催化劑達(dá)到松動(dòng)流化狀態(tài)在提升管底部加松動(dòng)風(fēng)盤管見圖2,介質(zhì)為壓力比增壓力更高的儀表風(fēng)(0。外取熱器床層料位一直處全滿狀態(tài),無法控制,在取熱量較低時(shí),流化風(fēng)量小,催化劑床層不能充分流化,形成死區(qū),死區(qū)位置溫度與流化區(qū)域溫度產(chǎn)生很大的偏差。

它是一種用水做介質(zhì),吸收高溫催化劑熱量,產(chǎn)生蒸汽,發(fā)生熱量轉(zhuǎn)換的裝置!  



很多場(chǎng)使用催化裂化外取熱器襯里材料出現(xiàn)一些問題,但是苦于不知道原因,作為琦昌生產(chǎn)廠家從業(yè)多年,遇到很多案例,今天拿出來分享一下:

生產(chǎn)過程存在問題  某煉油廠外取熱器效果差,導(dǎo)致再生器床溫經(jīng)常在710℃以上,成為生產(chǎn)中的瓶頸。通過三個(gè)月進(jìn)行調(diào)查外取熱器產(chǎn)汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,

原因分析 管束結(jié)垢嚴(yán)重  使外取熱器管束內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重,直至堵塞管束,影響取熱效果,我們從往年檢修過程中,可看到管束內(nèi)的結(jié)垢厚度達(dá)1cm,甚至將管束堵塞。   

外取熱器催化劑循環(huán)量小  外取熱器斜管密度在0-100kg/m3內(nèi),且波動(dòng)較大,提升管密度也只有160kg/m3左右,從中可說明催化劑的循環(huán)量較低,并且呈脈沖狀流動(dòng)。



外取熱器外部構(gòu)造

催化裂化外取熱器襯里材料的外部有很多鰭片,它的作用跟著琦昌科技廠家了解一下:

為強(qiáng)化傳熱,所有取熱管上,沿其圓周方向布置了相當(dāng)數(shù)量的縱向鰭片,鰭片長(zhǎng)度從5米到8米之間不等。每個(gè)單元管束由給水管、集水管箱、取熱管、集汽管箱和排氣管等組成。因其鰭片布置之密,難以施以自動(dòng)焊,且焊縫之長(zhǎng),焊縫之密,焊接過程中管子因受熱沿取熱管軸向變形之大,探傷檢測(cè)之困難,致使取熱管上產(chǎn)生大量的焊接應(yīng)力和缺陷,極大地影響了取熱管的制造質(zhì)量,給外取熱器的安全運(yùn)行埋下了隱患;