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北京特大磨床加工批發(fā)在線咨詢 安陽市新程軸業(yè)

發(fā)布時間:2021-08-29 05:00  

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故障現(xiàn)象:主軸在運轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)無規(guī)律的振動或轉(zhuǎn)動。

原因分析:主軸伺服系統(tǒng)受電磁、供電線路或信號傳輸干擾的影響,主軸速度指令

信號或反饋信號受到干擾,主軸伺服系統(tǒng)誤動作。

檢查方法:另主軸轉(zhuǎn)速指令信號為零,調(diào)整零速平衡電位計或漂移補償量參數(shù)值,

觀察是否因系統(tǒng)參數(shù)變化引起故障。若調(diào)整后仍不能消除該故障,則多為外界干擾

信號引起主軸伺服系統(tǒng)誤動作。

采取動作:電源進線端加裝電源凈化裝置,動力線和信號線分開,布線要合理,信

號線和反饋線要求屏蔽,接地線要可靠。

故障現(xiàn)象:

經(jīng)濟型數(shù)控機床主軸一般采用變頻控制,使用外置光短編碼器配合機床

進行螺紋加工,在加工時產(chǎn)生亂牙。

故障分析:

主要原因多時光電編碼器與CNC裝置的電纜接觸不良,光電編碼器器損壞、觀點編碼器與彈性聯(lián)軸器連接松動或者其他原因。先從電器和信號連接線等方面進行檢查。檢查光編碼器與CNC裝置之間的連接線和 5電源是正常的:在主軸通電旋轉(zhuǎn)后,用示波器測量光短編碼器的A相和B相辨向輸出端,該波形信號沒后正常的辨向脈沖輸出。關掉主軸電源,通過手動旋轉(zhuǎn)主軸,再用示波器測量光電編碼器的辨向脈沖信號,發(fā)現(xiàn)光短編碼器的辨向信號是正常的。(4)主軸電機冷卻水使用純凈水,水質(zhì)必須清潔,為防止微生物和水垢的產(chǎn)生,在正常情況下應每七天換一次水,當周邊環(huán)境高于30℃、又無強制制冷措施的情況下,應該每天在水溫高時更換一次純凈水。所以確定故障原因是電氣干擾,判斷干擾來自主軸調(diào)速所使用的變頻器。

 



      數(shù)控機床一般采用直流或交流主軸伺服電動機實現(xiàn)主軸無級變速。交流主軸電動機及交流變頻驅(qū)動裝置(籠型感應交流電動機配置矢量變換變頻調(diào)速系統(tǒng)),由于沒有電刷,不產(chǎn)生火花,所以使用壽命長,且性能已達到直流驅(qū)動系統(tǒng)的水平,甚至在噪聲方面還有所降低。因此,目前應用較為廣泛。主軸傳遞的功率或轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速之間的關系。當機床處在連續(xù)運轉(zhuǎn)狀態(tài)下,主軸的轉(zhuǎn)速在437~3500r/min范圍內(nèi),主軸傳遞電動機的全部功率11kW,為主軸的恒功率區(qū)域Ⅱ(實線)。在這個區(qū)域內(nèi),主軸的大輸出扭矩(245N.m)隨著主軸轉(zhuǎn)速的提高而變小。主軸轉(zhuǎn)速在35~437r/min范圍內(nèi),主軸的輸出轉(zhuǎn)矩不變,稱為主軸的恒轉(zhuǎn)矩區(qū)域Ⅰ(實線)。在這個區(qū)域內(nèi),主軸所能傳遞的功率隨著主軸轉(zhuǎn)速的降低而減小。預計2015年數(shù)控雕銑機的產(chǎn)銷量將達到12萬臺,需要配套數(shù)控雕銑機電主軸將超過24萬套。圖中虛線所示為電動機超載(允許超載30min)時,恒功率區(qū)域和恒轉(zhuǎn)矩區(qū)域。電動機的超載功率為15kW,超載的大輸出轉(zhuǎn)矩為334N.m。


      機械主軸部件系數(shù)控機床、加工中心等現(xiàn)代化工藝裝備的主要功能部件之一。結(jié)構(gòu)先進,工藝精良,采用免維護持久潤滑油脂軸承,裝有自動松拉刀機構(gòu),主軸主要構(gòu)件的表面經(jīng)過硬化處理,同時對外露表面更增加防腐蝕及水氣物質(zhì)侵蝕之工藝,以獲得美化外觀保證精度的效果。由于油滴是噴射而出,故可穿透在高速運轉(zhuǎn)時由于離心力的作用而在軸承周圍形成的空氣渦流,實現(xiàn)潤滑軸承的目的。機械主軸的特點:

  高速度

  采用高速、精密配對軸承,剛性或彈性預緊結(jié)構(gòu),可獲得較高的轉(zhuǎn)速,使刀具發(fā)揮出切削效果。

   快速

  能夠以連續(xù)微調(diào)的方式改變速度,所以在整個加工過程中能即時控制切削速度,從而獲得大的加工效率。

  低噪音

  經(jīng)過動平衡試驗,等級達到G1或G0.4(ISO1940-1),主軸在高速旋轉(zhuǎn)情況下具有噪音小的優(yōu)點。