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發(fā)布時(shí)間:2021-08-03 04:34  
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氧化鋁的溶出率從的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可看出,濾餅和別離底流的溶出率差值約為1%,這就意味著選用翻盤過濾機(jī)后,氧化鋁溶出率能夠進(jìn)步1%左右;在第二、第三階段的高濃度溶出實(shí)驗(yàn)中,濃度到達(dá)了150g/l以上,而濾餅的氧化鋁溶出率依然保持在較高水平,濾餅與熟料的溶出率差值操控在1%之內(nèi),這對(duì)進(jìn)步氧化鋁的凈溶出率起到了很大的效果。設(shè)備的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要是采用了現(xiàn)代較流行的整體模塊化,可以進(jìn)行靈活的組裝,方便安裝和運(yùn)輸。但當(dāng)溶液苛性比值進(jìn)步今后,濾餅與熟料的溶出率差值有擴(kuò)展的趨勢(shì),這對(duì)氧化鋁溶出率的進(jìn)步晦氣,因而,應(yīng)適當(dāng)操控溶出液的苛性比值。

濾布的運(yùn)用壽數(shù)從可看出,在苛性比值低的條件下,濾布的運(yùn)用壽數(shù)只要20小時(shí)左右,進(jìn)步溶液苛性比值后,濾布運(yùn)用壽數(shù)進(jìn)步到47小時(shí),濾布?jí)蹟?shù)顯著延伸,但整體來說,濾布的運(yùn)用壽數(shù)仍較短。真空轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)的使用(1)開車前應(yīng)做好以下檢查和準(zhǔn)備工作①檢查濾槽內(nèi)有無沉淀物料和雜物,若有應(yīng)清理干凈。一起,因?yàn)槊枥L上的缺陷致使了換布組織的操作比擬煩瑣、勞作量大,這是翻盤過濾機(jī)需改善的當(dāng)?shù)亍?
因而,翻盤帶式真空過濾機(jī)作為一種疾速別離設(shè)備完成對(duì)溶出液的疾速別離,在理論上是可行的,且對(duì)氧化鋁溶出率、濾餅含水率等目標(biāo)的操控也較好,能夠滿意高濃度溶出的需求,是一種比擬好的疾速別離設(shè)備。在壓濾機(jī)中第二個(gè)容易生銹的地方就是液壓器的絲桿,這種絲桿在進(jìn)行壓濾機(jī)進(jìn)行工作的時(shí)候會(huì)不停的進(jìn)行運(yùn)動(dòng)從而產(chǎn)生動(dòng)能,但是在這種工作中就會(huì)非常容易讓絲桿中的鐵和空氣產(chǎn)生一定的反映,從而造成生銹。可是,存在產(chǎn)能過低、濾布運(yùn)用壽數(shù)短、占地面積大等缺陷,如果能進(jìn)行進(jìn)一步的改善,進(jìn)步產(chǎn)能,改善換布方法,減輕換布時(shí)的勞作強(qiáng)度,翻盤過濾機(jī)將會(huì)在氧化鋁的生產(chǎn)中得到大規(guī)模使用。

過濾機(jī)溫洗方法
關(guān)閉進(jìn)料閥,待濾機(jī)內(nèi)液面抽低(可提高脫蠟油收率);依次關(guān)閉低、中、高真空,打開底槽放空閥,濾布上基本無蠟餅時(shí)關(guān)閉冷洗閥,打開溫洗閥,并稍開高真空,溫洗結(jié)束,關(guān)閉溫洗閥,關(guān)閉高真空閥,打開冷洗閥對(duì)濾機(jī)進(jìn)行冷卻降溫(降溫時(shí)間要超過濾機(jī)轉(zhuǎn)一圈的時(shí)間),關(guān)閉底槽放空閥,打開進(jìn)料閥,濾機(jī)液面超20%后依次打開低、中、高真空閥。2、檢查濾板的密封面,并清除密封面上的殘?jiān)悦夤ぷ鲿r(shí)漏漿、漏液。
溫洗完成后,要再檢查一下濾機(jī)是否全部正常,特別是自動(dòng)溫洗的濾機(jī)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)溫洗閥關(guān)不死的情況,內(nèi)操可通過濾液溫度及時(shí)發(fā)現(xiàn),濾機(jī)溫洗時(shí)還要注意同一段濾機(jī)不要連續(xù)2臺(tái)以上溫洗,防止操作波動(dòng)過大。
