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發(fā)布時間:2020-09-09 04:58  
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除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家管道共振和檢查處理措施
風(fēng)機的進(jìn)出口管段風(fēng)速很高,高速穿行的風(fēng)會擾動管道,使管道發(fā)生共振。本文通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化對離心風(fēng)機金屬葉輪穩(wěn)定運行影響進(jìn)行研究,主要通過各部件結(jié)構(gòu)優(yōu)化對離心風(fēng)機金屬葉輪穩(wěn)定運行的作用作簡要分析,以達(dá)到為保證金屬風(fēng)機的平穩(wěn)運行提供理論支持的目的。一般情況下,風(fēng)機進(jìn)出口管是靠法蘭和葉輪殼體剛性連接的,管道的振動必然傳到殼體上,而殼體通常和軸承座相連,殼體振動又引起軸承座振動,終導(dǎo)致致整臺風(fēng)機發(fā)生振動。此類振動的預(yù)防處理措施為:
(1)檢查除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家殼體,如殼體存在裂紋的或磨損及其腐蝕嚴(yán)重的,應(yīng)加固或整體更換;
(2)在振動比較明顯的管段上加裝管道減震器,使管道與風(fēng)機殼體呈柔性連接,減小或緩沖振動。常用的管道減震器,如KTX 可曲繞橡膠接頭,即管道減震器,一般安裝于靠近風(fēng)機出口端,減震效果比較明顯。綜合考慮動靜耦合區(qū)域?qū)?shù)值模擬預(yù)測結(jié)果的影響,在進(jìn)行網(wǎng)格劃分時,對邊界層進(jìn)行加密處理,其較低網(wǎng)格質(zhì)量雅克比[14]在0。另外,有些管道補償器如填料式補償器、波形補償器也可以起到減震作用;
(3)在條件允許下可優(yōu)化出口管道,一般來說,彎頭處更容易發(fā)生擾動管道而造成振動的現(xiàn)象,所以風(fēng)機出口段宜有不小于5 m 的直段,以減少出口阻力損失,達(dá)到順暢輸送介質(zhì)的目的;
(4)進(jìn)口調(diào)節(jié)閥宜優(yōu)先選用葉片閥,它在工作時能實現(xiàn)管道內(nèi)輸送介質(zhì)的均勻分布,防止產(chǎn)生劇烈渦流而發(fā)生振動。上文闡述的引起風(fēng)機振動的因素只是本人原所在企業(yè)常見的,當(dāng)然不排除其他類型的風(fēng)機會有其他的因素。集流器的類型有很多種,常用的集流器是錐弧形集流器,錐弧形集流器的氣流運行一般比較平穩(wěn),但是集流器喉部到葉輪進(jìn)口階段容易發(fā)生邊界層分離現(xiàn)象,增加除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家的損失,導(dǎo)致離心風(fēng)機效率降低。在實際工作中,不能孤立、片面地把振動的原因歸結(jié)于某一項因素,也有可能是這四種因素共同作用的結(jié)果。因此,在分析除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家振動故障時,應(yīng)該根據(jù)振動特征具體分析,事實求是地綜合考慮,只有這樣,才能準(zhǔn)確、快捷地找出振動原因,消除振動故障。
1)除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家在進(jìn)氣箱出口與葉輪進(jìn)口處有渦旋產(chǎn)生,其位置與流量大小相關(guān),渦旋的存在導(dǎo)致葉輪流道發(fā)生了堵塞,是離心風(fēng)機效率降低的原因之一。
2)加進(jìn)氣箱后,風(fēng)機葉輪尾緣的“尾跡-射流”現(xiàn)象更加的嚴(yán)重,且在小流量區(qū)風(fēng)機內(nèi)部流場存在偏心現(xiàn)象。
3)加進(jìn)氣箱后除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家不僅效率有所降低,其全開流量與壓力與無進(jìn)氣箱相比也有所下降,加進(jìn)氣箱后離心風(fēng)機較優(yōu)工況點向小流量區(qū)偏移,進(jìn)氣箱內(nèi)部流場的復(fù)雜性以及出口速度的不均勻性對風(fēng)機內(nèi)部的流場分布產(chǎn)生了影響。
4)相比于無進(jìn)氣箱的情況下,加進(jìn)氣箱后,風(fēng)機隨流量的增加,噪聲提升的更快,且在大流量區(qū)明顯高于不帶進(jìn)氣箱的噪聲。
5)與實驗測試結(jié)果對比分析,結(jié)果表明采用數(shù)值模擬研究風(fēng)機性能是可行的。
為了提高掘進(jìn)工作面離心風(fēng)機導(dǎo)流效果, 提出對除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家圓弧形集流器加米字支撐架改造。5%,修正的k-ε模型,各流量工況下除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家出口靜壓計算值與試驗值吻合,其性能曲線趨于重合,兩者誤差值明顯減小,且較大誤差降低至3%,充分驗證了所采用的數(shù)值計算模型修正方法的可行性,同時為下文除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家性能的準(zhǔn)確度和可靠性預(yù)測提供支撐。通過建立離心風(fēng)機幾何模型和數(shù)值模型,并施加邊界條件,利用Fluent 軟件對加米字圓弧集流器和普通圓弧集流器離心風(fēng)機進(jìn)行了整機內(nèi)部流場數(shù)值模擬, 采用Tecplot 軟件進(jìn)行后處理,顯示同流量下離心風(fēng)機的壓力云圖。
煤礦生產(chǎn)中, 掘進(jìn)工作面是主要的產(chǎn)塵環(huán)節(jié)。粉塵不僅嚴(yán)重危及采掘工作面人員的身體健康,而且容易造成重大事故隱患。采用除塵風(fēng)機對掘進(jìn)工作面進(jìn)行降塵是主要降塵方式之一。山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司對集流器進(jìn)行改進(jìn),在除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家集流器內(nèi)部的側(cè)壁上固定若干條肋組成的“米”字支撐架。但是,由于工作面粉塵極易隨風(fēng)四處擴散,如何將粉塵定向?qū)腚x心風(fēng)機,提高除塵效率,是亟待解決的問題。其中集流器是引導(dǎo)粉塵氣體進(jìn)入除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家的重要結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)形式對風(fēng)機性能有很大的影響。有關(guān)研究表明圓弧形集流器對提高風(fēng)機性能效果好。山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司對集流器進(jìn)行改進(jìn),在除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家集流器內(nèi)部的側(cè)壁上固定若干條肋組成的“米”字支撐架。
本文將對加米字支撐架的集流器和普通圓弧形集流器進(jìn)行整機數(shù)值模擬,重點分析這2 種結(jié)構(gòu)形式對掘進(jìn)工作面的粉塵的導(dǎo)流效果,并對比其對風(fēng)機性能的影響,為掘進(jìn)工作面降塵效率的提高提供理論依據(jù)。
除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家流體的數(shù)學(xué)模型
粉塵流體在風(fēng)機中流動的物理條件較為復(fù)雜,影響因素較多,因此在離心風(fēng)機的數(shù)值計算中,假設(shè)流體為連續(xù)等溫不可壓縮的牛頓流體穩(wěn)態(tài)運動而且各組分之間沒有化學(xué)反應(yīng)。對內(nèi)藏電動機的形狀設(shè)計不當(dāng)會增加金屬葉輪內(nèi)部的流動損失,從而導(dǎo)致噪聲增大,離心風(fēng)機性能降低。其在風(fēng)機中的流動要遵循質(zhì)量守恒定律、動量定理和能量守恒定律3 個基本物理守恒定律的支配。
消聲蝸殼對除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家氣動性能的影響原風(fēng)機與不同消聲組合試驗所得的氣動性能對比如圖3 所示。試驗結(jié)果表明: 由于穿孔板相對于光滑的鋁板有著較高的壁面摩擦阻力,導(dǎo)致加裝穿孔板后的風(fēng)機壓力和效率在整個測試工況范圍內(nèi)都有不同程度的降低。4種消聲組合方式的壓力損失并不相同,當(dāng)額定轉(zhuǎn)速為3 800 r /min,在設(shè)計工況下,A 組合改進(jìn)風(fēng)機全壓降低了約16.0 Pa,效率下降了約1.28%; B 組合改進(jìn)風(fēng)機全壓降低了約5.0 Pa,除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家效率下降了約0.9%; C 組合改進(jìn)風(fēng)機全壓降低了約36.8 Pa,效率下降了約3.18%; D 組合改進(jìn)風(fēng)機全壓降低了約45.8 Pa,效率下降了約3.28%。從圖中可以看出,每一種方式都有著不錯的降噪效果,其中C型改進(jìn)風(fēng)機降噪效果好,在額定工況點附近總A聲級能降低約7dB(A)。
主要由于安裝穿孔板的面積不同,導(dǎo)致不同消聲組合方式的摩擦損失不同。B 組合即只在風(fēng)機后蓋板上安裝穿孔板,風(fēng)機壓力損失小。不同工況下,風(fēng)機壓力和效率損失也不相同,在設(shè)計工況及偏大流量工況下,除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家壓力和效率損失較大,效率也同步降低。主要原因是大流量工況下,蝸殼內(nèi)部氣流速度較高,氣流與穿孔板之間的摩擦損失增加。消聲蝸殼為A 組合形式時與原風(fēng)機的出口A聲級隨流量變化的對比圖。整機壓力云圖分布通過Fluent軟件對掘進(jìn)工作面離心風(fēng)機進(jìn)行流場數(shù)值模擬,模擬得出在同流量下,加米字集流器和普通集流器離心風(fēng)機壓力云圖可以看出,風(fēng)機靜壓從進(jìn)口至出口逐漸增大,在蝸殼外達(dá)到較大。可以看出,不同工況下,A 型消聲蝸殼的降噪效果不同,除塵風(fēng)機生產(chǎn)廠家在額定工況點附近,降噪效果好; 在大流量工況下,降噪效果變差,這主要因為大流量情況下,蝸殼內(nèi)氣體流速較大,而氣體流速對吸聲材料的吸聲效果影響很大; 在小流量工況下,風(fēng)機流動惡化,風(fēng)機振動較大,導(dǎo)致振動噪聲很大以致降噪效果反而變差。與原風(fēng)機相比,在額定工況點A 聲級降低約4.5 dB( A) ,在大流量工況下,A 聲級降低約3.6 dB( A) ,在小流量工況下,A 聲級降低約1.9 dB( A) 。