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發(fā)布時(shí)間:2021-09-18 08:32  
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5個(gè)常見的旋挖故障所對(duì)應(yīng)維修方法
一旋挖鉆機(jī)器動(dòng)力頭扭矩不足
故障現(xiàn)象:旋挖鉆機(jī)器在鉆孔施工的時(shí)候動(dòng)力頭扭矩不足,動(dòng)力頭正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速都不夠,動(dòng)力頭馬達(dá)和減速機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)候存在異響。
故障分析:動(dòng)力頭扭矩不足,可以從液壓和機(jī)器械兩方面考慮:1.液壓系統(tǒng)液壓油壓力不足;2.動(dòng)力頭馬達(dá)故障、減速機(jī)器故障或齒輪箱故障等。
故障理由:
1.先導(dǎo)壓力不足或者溢流閥調(diào)定壓力過低;
2.動(dòng)力頭馬達(dá)損壞或者液壓油泄漏量大;
3.動(dòng)力頭減速機(jī)器零部件受損;
4.動(dòng)力頭齒輪箱機(jī)器械裝置損壞。
排故方法:
1.檢測(cè)液壓系統(tǒng)主系統(tǒng)壓力正常,表示液壓系統(tǒng)沒存在問題,考慮機(jī)器械損壞;
2.在檢測(cè)液壓系統(tǒng)的過程中,發(fā)現(xiàn)動(dòng)力頭運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)候減速機(jī)器和馬達(dá)存在小范圍的周期性異響。拆卸動(dòng)力頭馬達(dá),檢測(cè)馬達(dá)及輸出軸,正常;
3.拆下減速機(jī)器,拆卸減速機(jī)器。注意:拆卸的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)保持拆卸環(huán)境的清潔,注意拆卸順序,以便安裝。仔細(xì)檢測(cè)減速機(jī)器內(nèi)部,結(jié)果發(fā)現(xiàn)齒輪損傷。拆卸減速機(jī)器的時(shí)候應(yīng)注意零部件排列順序,所存在螺栓墊片和零部件都要清洗一遍,同的時(shí)候在安裝的時(shí)候要保持減速機(jī)器內(nèi)部清潔;
4.換下?lián)p壞的齒輪,重新安裝減速機(jī)器和馬達(dá),恢復(fù)鉆機(jī)器動(dòng)力頭,鉆機(jī)器恢復(fù)正常工作。
排故體會(huì):動(dòng)力頭減速機(jī)器機(jī)器械損壞會(huì)引起動(dòng)力頭輸出扭矩不足,而且能聽見異響,一定要注意及的時(shí)候發(fā)現(xiàn)問題,防止損壞范圍擴(kuò)大。
三旋挖鉆機(jī)器桅桿油缸漏油,立桅不垂直
故障現(xiàn)象:旋挖鉆機(jī)器桅桿油缸漏油,立桅不垂直。
故障分析:桅桿油缸活塞桿頭斷裂或桅桿油缸油封損壞導(dǎo)致桅桿油缸漏油;立桅不垂直,可以從油缸和桅桿油缸平衡閥著手,油缸內(nèi)泄或平衡閥內(nèi)泄也可導(dǎo)致桅桿立桅不垂直。
故障理由:
1.桅桿活塞關(guān)節(jié)頭斷裂;2.桅桿液壓油缸油封損壞;3.平衡閥內(nèi)泄。
排故方法:
1.、檢測(cè)發(fā)現(xiàn)油缸活塞關(guān)節(jié)頭存在裂痕,進(jìn)一步排查:把桅桿油缸拆卸檢測(cè),發(fā)現(xiàn)油缸表面存在一些明顯的斑點(diǎn)和淺凹槽;
2.打開整個(gè)油缸和油封發(fā)現(xiàn)油缸油封損壞和o型圈損壞,墊圈存在開裂的現(xiàn)象導(dǎo)致油缸漏油;
3.換下油封、密封圈和墊圈,把油缸重新裝好。測(cè)試無泄漏現(xiàn)象,鉆機(jī)器恢復(fù)正常。
排故體會(huì):旋挖鉆機(jī)器主卷?yè)P(yáng)鋼絲繩在操作不當(dāng)?shù)臅r(shí)候,會(huì)碰觸到桅桿油缸的活塞桿外表面,這導(dǎo)致油缸活塞桿表面受損出現(xiàn)凹槽,這樣致使油缸密封件損壞出現(xiàn)油缸漏油現(xiàn)象。桅桿油缸泄漏會(huì)導(dǎo)致立桅不直、立桅和倒桅桅桿油缸不同步等故障。出現(xiàn)故障的的時(shí)候候應(yīng)該及的時(shí)候排除和維修,不讓故障擴(kuò)大。

五旋挖鉆機(jī)回轉(zhuǎn)抖動(dòng)
故障現(xiàn)象:
一臺(tái)SR220旋挖鉆機(jī),整機(jī)工作時(shí)間為8793小時(shí)。發(fā)動(dòng)機(jī)工作在1檔,做回轉(zhuǎn)動(dòng)作時(shí)回轉(zhuǎn)抖動(dòng)嚴(yán)重;放在10檔時(shí)有輕微抖動(dòng),主泵1壓力波動(dòng)大??蛰d試其它動(dòng)作:當(dāng)泵1提供液壓油時(shí)泵1的壓力就有擺動(dòng)。當(dāng)主泵2單獨(dú)供油時(shí)工作正常。
故障分析:
回轉(zhuǎn)動(dòng)作時(shí)回轉(zhuǎn)抖動(dòng)一般是:回轉(zhuǎn)主壓力油抖動(dòng)使回轉(zhuǎn)斷續(xù)動(dòng)作,從而導(dǎo)致回轉(zhuǎn)抖動(dòng)。
故障原因:
1.回轉(zhuǎn)先導(dǎo)油路故障導(dǎo)致故障;
2.回轉(zhuǎn)繼電器工作不穩(wěn)定導(dǎo)致故障;
3.回轉(zhuǎn)馬達(dá)損壞導(dǎo)致故障;
4.主泵損壞導(dǎo)致故障。
1.檢測(cè)先導(dǎo)油路油壓,壓力不正常。1檔時(shí)先導(dǎo)油路壓力為19bar;10檔時(shí)先導(dǎo)壓力達(dá)到38bar,但壓力比較穩(wěn)定,不會(huì)引起回轉(zhuǎn)抖動(dòng)。故排除先導(dǎo)油路故障及回轉(zhuǎn)繼電器故障;
2.假如是回轉(zhuǎn)馬達(dá)損壞就不會(huì)引起其它動(dòng)作的抖動(dòng)。而做其它動(dòng)作時(shí)主壓力也隨著改變,故可排除回轉(zhuǎn)馬達(dá)損壞;
3.跟據(jù)故障現(xiàn)象及檢測(cè)結(jié)果判斷為主泵及先導(dǎo)泵損壞。更換主泵及先導(dǎo)泵后鉆機(jī)工作正常。
排故體會(huì):
更換主泵及先導(dǎo)泵后鉆機(jī)工作正常。

灌注水下砼時(shí)如何防止斷樁?
1、質(zhì)量問題及現(xiàn)象:
1)在灌注砼過程中,由于導(dǎo)管拔脫,泥漿進(jìn)入導(dǎo)管內(nèi),致使孔內(nèi)泥漿豁然迅速下降。
2)由于導(dǎo)管接頭處密封不好,致使泥漿進(jìn)入導(dǎo)管,若繼續(xù)灌注,則會(huì)在砼中出現(xiàn)泥漿夾層。
3)由于導(dǎo)管埋置過深、當(dāng)砼堵塞導(dǎo)管時(shí)處理時(shí)間過長(zhǎng)、或灌注時(shí)間較長(zhǎng)使先期灌注的砼凝固,導(dǎo)致導(dǎo)管不能提起。
4)在無破損檢測(cè)中,樁的某一部位存在夾泥層。
2、原因分析:
1)砼坍落度小、離析或石料粒徑較小,在砼灌注過程中堵塞導(dǎo)管,且在砼初凝前未能疏通好,不得不提起導(dǎo)管時(shí),從而形成斷樁。
2)由于計(jì)算錯(cuò)誤致使導(dǎo)管底口距孔底距離較大,致使首批灌注的砼不能埋住導(dǎo)管,從而形成斷樁。
3)在導(dǎo)管提拔時(shí),由于測(cè)量或計(jì)算錯(cuò)誤,或盲目提拔導(dǎo)管使導(dǎo)管提拔過量,從而使導(dǎo)管底口拔出砼面,或使導(dǎo)管口處于泥漿層或泥漿與砼的混合層中,形成斷樁。
4)在提拔導(dǎo)管時(shí),鋼筋籠卡住導(dǎo)管,在砼初凝前無法提起,造成砼灌注中斷,形成斷樁。
5)導(dǎo)管接口滲漏致使泥漿進(jìn)入導(dǎo)管內(nèi),在砼內(nèi)形成夾層,造成斷樁。
6)導(dǎo)管埋置深度過深,無法提起導(dǎo)管或?qū)?dǎo)管拔斷,造成斷樁。
7)由于其他意外原因造成砼不能連續(xù)灌注,中斷時(shí)間超過砼初凝時(shí)間,致使導(dǎo)管無法提升,形成斷樁。