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發(fā)布時(shí)間:2020-12-13 10:56  
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高鹽廢水蒸發(fā)器工作原理
青島藍(lán)清源環(huán)保公司高鹽廢水蒸發(fā)器
(1)吸附脫酚。吸附脫酚是采用一種液固吸附與解吸相結(jié)合的脫酚方法,將廢水與吸附劑接觸,發(fā)生吸附作用達(dá)到脫酚的目的,但采用吸附法(如活性炭吸附)回收酚存在一些困難,因?yàn)橛猩镔|(zhì)的吸附是不可逆的,活性炭吸附有色物質(zhì)后,極難再生將有色物質(zhì)洗脫下來(lái),從而影響活性炭的使用壽命。隨著廉價(jià)、來(lái)源廣的吸附劑的開(kāi)發(fā),吸附脫酚法是一種很有前途的脫酚方法。
青島藍(lán)清源環(huán)保有限公司
攪拌器啟停液位控制如下:脫硫廢水混合反應(yīng)器和三聯(lián)箱攪拌器在系統(tǒng)正常通水后隨即連續(xù)運(yùn)行;石灰乳計(jì)量箱、脫硫廢水絮凝劑溶解箱、脫硫廢水助凝劑溶解箱攪拌器控制方式為配藥時(shí)啟動(dòng),低液位保護(hù)停運(yùn)。
(2)萃取脫酚。萃取脫酚是一種液-液接觸萃取、分離與反萃再生結(jié)合的方法。該法脫酚,可達(dá)95%以上,而且運(yùn)行穩(wěn)定,易于操作,運(yùn)行費(fèi)用也較低在我國(guó)焦化行業(yè)廢水處理中應(yīng)用廣。節(jié)能降膜廢水蒸發(fā)器機(jī)械價(jià)格,節(jié)能降膜廢水蒸發(fā)器機(jī)械價(jià)格
高含鹽有機(jī)廢水的處理方法
青島藍(lán)清源環(huán)保高高鹽廢水零排放節(jié)能技術(shù)
5系統(tǒng)的動(dòng)力消耗小。低溫多效系統(tǒng)用于輸送液體的動(dòng)力消耗很低,只有0.9- 1.2kWh/m3左右。如此可以大大的降低淡化水的制水成本,這一點(diǎn)對(duì)于電價(jià)較高的地區(qū)尤為重要。6系統(tǒng)的熱。30余度的溫差即可安排12以上的傳熱效數(shù),從而達(dá)到10左右的造水比。
煉化企業(yè)有大量富裕的低溫余熱待利用,經(jīng)過(guò)低溫多效蒸發(fā)技術(shù)處理后的淡水可回用至多個(gè)工藝環(huán)節(jié),如循環(huán)水補(bǔ)水等,實(shí)現(xiàn)污水的資源化利用的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了低溫余熱的高利用。因此,將低溫多效蒸發(fā)技術(shù)引入煉化企業(yè)水處理行業(yè),利用其高造水比、處理水質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)低溫余熱利用和煉化污水深度處理的有機(jī)結(jié)合,并解決煉化污水中高含鹽污水脫鹽難、能耗高等問(wèn)題。節(jié)能降膜廢水蒸發(fā)器機(jī)械價(jià)格
高鹽廢水蒸發(fā)器操作流程
用高含鹽氯丁橡膠廢水馴化的優(yōu)勢(shì)耐鹽進(jìn)行耐鹽試驗(yàn),觀(guān)察微生物的生長(zhǎng)情況,見(jiàn)表4。
從表4可以看出,在一定鹽濃度范圍馴化的微生物,在低鹽或更高鹽濃度條件下均難以正常生長(zhǎng),甚至不生長(zhǎng)。
3、高含鹽廢水生物處理
生物處理流程及參數(shù)的選擇應(yīng)根據(jù)含鹽廢水的特點(diǎn)考慮,應(yīng)注意控制含鹽廢水處理的不利因素。
3.1 高含鹽廢水生物處理流程的選擇
高含鹽廢水生物處理流程與普通生物處理流程基本一樣,主要包括調(diào)節(jié)池、曝氣池、二沉池、污泥回流、剩余污泥脫水、投加營(yíng)養(yǎng)鹽等。
(1)調(diào)節(jié)池。含鹽廢水考慮的主要因素,是廢水鹽濃度的變化,除生產(chǎn)波動(dòng)周期、沖擊因素外,應(yīng)重點(diǎn)考慮水中鹽濃度的變化和如何進(jìn)行調(diào)整,如低含鹽水量的減少或過(guò)高含鹽來(lái)水的沖擊。節(jié)能降膜廢水蒸發(fā)器機(jī)械價(jià)格,節(jié)能降膜廢水蒸發(fā)器機(jī)械價(jià)格

高鹽廢水蒸發(fā)器脫鹽過(guò)程廢水COD變化
脫鹽過(guò)程廢水COD變化
電滲析脫鹽過(guò)程共更換了5次汲取液,測(cè)量每次更換汲取液后廢水的COD,以及整個(gè)脫鹽過(guò)程結(jié)束時(shí)廢水的COD,分別為3 850、3 740、3 680、3 640、 3 610、3 590 mg/L。結(jié)果表明,廢水的COD隨脫鹽過(guò)程的進(jìn)行而有所降低,但降低幅度較小,廢水初始COD為3 850 mg/L,當(dāng)脫鹽過(guò)程結(jié)束時(shí)為3 590 mg/L。并且由COD的變化可知,次更換汲取液后廢水COD變化大,之后變化量越來(lái)越小。
這是因?yàn)閺U水中的COD僅由葡萄糖構(gòu)成,葡萄糖為中性有機(jī)分子,并不會(huì)在電場(chǎng)作用下發(fā)生定向遷移,但由于本實(shí)驗(yàn)設(shè)置純水為汲取液,故存在葡萄糖分子向汲取液遷移的濃度差推動(dòng)力。而離子交換膜具有擴(kuò)散性能,葡萄糖分子可在濃差擴(kuò)散作用下透過(guò)離子交換膜進(jìn)入汲取液,使廢水的COD降低。但濃差擴(kuò)散的速率很小,故葡萄糖遷移量不大,廢水COD降低幅度較小。并且,該濃差擴(kuò)散量在濃度差基本恒定的情況下,僅與操作時(shí)間有關(guān),脫鹽過(guò)程中次更換汲取液后操作時(shí)間長(zhǎng)達(dá)70 min,之后更換汲取液后操作時(shí)間越來(lái)越短,故次更換汲取液后廢水COD變化大,之后變化量越來(lái)越小。節(jié)能降膜廢水蒸發(fā)器機(jī)械價(jià)格