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發(fā)布時(shí)間:2021-08-04 06:17  
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立式加工中心自動(dòng)加工方式
1 自動(dòng)/連續(xù)方式
1) 自動(dòng)加工流程 檢查機(jī)床是否回零,若未回零,先將機(jī)床回零。將操作面板上的方式選擇旋鈕設(shè)為自動(dòng)運(yùn)行模式。按操作面板上的“循環(huán)啟動(dòng)”按鈕,程序開(kāi)始執(zhí)行。
2) 中斷運(yùn)行 數(shù)控程序在運(yùn)行過(guò)程中可根據(jù)需要暫停,停止,急停和重新運(yùn)行。數(shù)控程序在運(yùn)行時(shí),按暫停鍵“進(jìn)給保持”,程序停止執(zhí)行;再按“循環(huán)啟動(dòng)”鍵,程序從暫停位置開(kāi)始執(zhí)行。在檢查到編碼器的聯(lián)接時(shí)發(fā)現(xiàn)編碼器上聯(lián)接套的緊定螺釘松動(dòng),使聯(lián)接套后退造成與主軸的聯(lián)接部分間隙過(guò)大,使旋轉(zhuǎn)不同步。 數(shù)控程序在運(yùn)行時(shí),按下急停按鈕,數(shù)控程序中斷運(yùn)行,繼續(xù)運(yùn)行時(shí),先將急停按鈕松開(kāi),再按“循環(huán)啟動(dòng)”鍵,余下的數(shù)控程序從中斷行開(kāi)始作為一個(gè)獨(dú)立的程序執(zhí)行。
2 自動(dòng)/單段方式
1) 檢查機(jī)床是否機(jī)床回零。若未回零,先將機(jī)床回零;
2) 將操作面板上的方式選擇旋鈕設(shè)為自動(dòng)運(yùn)行模式。按操作面板上的“單步”按鈕,使按鈕變亮。 按操作面板上的“循環(huán)啟動(dòng)”,程序開(kāi)始執(zhí)行。加工中心設(shè)置有刀庫(kù),刀庫(kù)中存放著不同數(shù)量的各種刀具或檢具,在加工過(guò)程中由程序自動(dòng)選用和更換。 注:自動(dòng)/單段方式執(zhí)行每一行程序均需按一次“循環(huán)啟動(dòng)”按鈕。 注:按“跳步”按鈕,使其變亮,則程序運(yùn)行時(shí)跳過(guò)符號(hào)“/”有效,該行成為注釋行,不執(zhí)行。 按“選擇?!卑粹o“選擇?!?,使其變亮,則程序中M01有效??梢酝ㄟ^(guò)主軸轉(zhuǎn)速修調(diào)旋鈕和進(jìn)給速率修調(diào)旋鈕來(lái)調(diào)節(jié)主軸旋轉(zhuǎn)的速度和移動(dòng)的速度。按“RESET”鍵可將程序重置。
怎樣解決數(shù)控機(jī)床加工精度異常的故障
生產(chǎn)中經(jīng)常會(huì)遇到數(shù)控機(jī)床加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強(qiáng)、診斷難度大。導(dǎo)致此類故障的原因主要有以下方面:
1)機(jī)床進(jìn)給單位被改動(dòng)或變化
2)機(jī)床各軸的零點(diǎn)偏置(NULLOFFSET)異常
3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常
4)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)異常,即電氣及控制部分故障
5)此外,加工程序的編制、刀具的選擇及人為因素,也可能導(dǎo)致加工精度異常。
1.系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動(dòng)
系統(tǒng)參數(shù)主要包括機(jī)床進(jìn)給單位、零點(diǎn)偏置、反向間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數(shù)控系統(tǒng),其進(jìn)給單位有公制和英制兩種。(2)測(cè)量精度取決于測(cè)量單位,與量程基本無(wú)關(guān),但存在累計(jì)誤碼差。機(jī)床修理過(guò)程中某些處理,常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變化,故障處理完畢應(yīng)作適時(shí)地調(diào)整和修改;另一方面,由于機(jī)械磨損嚴(yán)重或連結(jié)松動(dòng)也可能造成參數(shù)實(shí)測(cè)值的變化,需對(duì)參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機(jī)床加工精度的要求。
2.機(jī)械故障導(dǎo)致的加工精度異常
一臺(tái)THM6350臥式加工中心,采用FANUC0i-MA數(shù)控系統(tǒng)。一次在銑削汽輪機(jī)葉片的過(guò)程中,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過(guò)切)。4、X/Y/Z軸重復(fù)定位精度檢測(cè)激光干涉儀(視設(shè)備品牌可以自動(dòng)補(bǔ)償)。調(diào)查中了解到:故障是突然發(fā)生的。機(jī)床在點(diǎn)動(dòng)、MDI操作方式下各軸運(yùn)行正常,且回參考點(diǎn)正常;無(wú)任何報(bào)警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認(rèn)為,主要應(yīng)對(duì)以下幾方面逐一進(jìn)行檢查。
(1)檢查機(jī)床精度異常時(shí)正運(yùn)行的加工程序段,特別是刀具長(zhǎng)度補(bǔ)償、加工坐標(biāo)系(G54~G59)的校對(duì)及計(jì)算。
(2)在點(diǎn)動(dòng)方式下,反復(fù)運(yùn)動(dòng)Z軸,經(jīng)過(guò)視、觸、聽(tīng)對(duì)其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動(dòng)聲音異常,特別是快速點(diǎn)動(dòng),噪聲更加明顯。由此判斷,機(jī)械方面可能存在隱患。
(3)檢查機(jī)床Z軸精度。用手脈發(fā)生器移動(dòng)Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運(yùn)動(dòng)情況。原材料的成本上升,稀有樹(shù)種的短缺,讓五金小企業(yè)常常面臨資源短缺,除了資源,資金周轉(zhuǎn)也面臨問(wèn)題。在單向運(yùn)動(dòng)精度保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動(dòng),手脈每變化一步,機(jī)床Z軸運(yùn)動(dòng)的實(shí)際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說(shuō)明電機(jī)運(yùn)行良好,定位精度良好。而返回機(jī)床實(shí)際運(yùn)動(dòng)位移的變化上,可以分為四個(gè)階段:①機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表現(xiàn)出為d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);③機(jī)床機(jī)構(gòu)實(shí)際未移動(dòng),表現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙;④機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離與手脈給定值相等(斜率等于1),恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動(dòng)。
無(wú)論怎樣對(duì)反向間隙(參數(shù)1851)進(jìn)行補(bǔ)償,其表現(xiàn)出的特征是:除第③階段能夠補(bǔ)償外,其他各段變化仍然存在,特別是第①階段嚴(yán)重影響到機(jī)床的加工精度。補(bǔ)償中發(fā)現(xiàn),間隙補(bǔ)償越大,第①段的移動(dòng)距離也越大。
分析上述檢查,數(shù)控技工培訓(xùn)認(rèn)為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有異常;二是機(jī)械方面有故障;三是存在一定的間隙。為了進(jìn)一步診斷故障,將電機(jī)和絲杠完全脫開(kāi),分別對(duì)電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行檢查。電機(jī)運(yùn)行正常;在對(duì)機(jī)械部分診斷中發(fā)現(xiàn),用手盤(pán)動(dòng)絲杠時(shí),返回運(yùn)動(dòng)初始有非常明顯的空缺感。③機(jī)器人使柔性化組合效率更高機(jī)器人與主機(jī)的柔性化組合得到廣泛應(yīng)用,使得柔性線更加靈活、功能進(jìn)一步擴(kuò)展、柔性線進(jìn)一步縮短、效率更高。而正常情況下,應(yīng)能感覺(jué)到軸承有序而平滑的移動(dòng)。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落。更換后機(jī)床恢復(fù)正常。
3.機(jī)床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機(jī)運(yùn)行異常
一臺(tái)數(shù)控立式銑床,配置FANUC0-MJ數(shù)控系統(tǒng)。在加工過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常。檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,且電機(jī)啟動(dòng)時(shí)存在不穩(wěn)定現(xiàn)象。用手觸摸X軸電機(jī)時(shí)感覺(jué)電機(jī)抖動(dòng)比較嚴(yán)重,啟停時(shí)不太明顯,JOG方式下較明顯。
分析認(rèn)為,故障原因有兩點(diǎn),一是機(jī)械反向間隙較大;二是X軸電機(jī)工作異常。利用FANUC系統(tǒng)的參數(shù)功能,對(duì)電機(jī)進(jìn)行調(diào)試。首先對(duì)存在的間隙進(jìn)行了補(bǔ)償;調(diào)整伺服增益參數(shù)及N脈沖抑制功能參數(shù),X軸電機(jī)的抖動(dòng)消除,機(jī)床加工精度恢復(fù)正常。
4.機(jī)床位置環(huán)異?;蚩刂七壿嫴煌?
一臺(tái)TH61140鏜銑床加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC18i,全閉環(huán)控制方式。加工過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床Y軸精度異常,精度誤差xiao在0.006mm左右,da誤差可達(dá)到1.400mm.檢查中,機(jī)床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系。在MDI方式下,以G54坐標(biāo)系運(yùn)行一段程序即“G90G54Y80F100;M30;”,待機(jī)床運(yùn)行結(jié)束后顯示器上顯示的機(jī)械坐標(biāo)值為“-1046.605”,記錄下該值。然后在手動(dòng)方式下,將機(jī)床Y軸點(diǎn)動(dòng)到其他任意位置,再次在MDI方式下執(zhí)行上面的語(yǔ)句,待機(jī)床停止后,發(fā)現(xiàn)此時(shí)機(jī)床機(jī)械坐標(biāo)數(shù)顯值為“-1046.992”,同第yi次執(zhí)行后的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm.按照同樣的方法,將Y軸點(diǎn)動(dòng)到不同的位置,反復(fù)執(zhí)行該語(yǔ)句,數(shù)顯的示值不定。用百分表對(duì)Y軸進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)機(jī)械位置實(shí)際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致,從而認(rèn)為故障原因?yàn)閅軸重復(fù)定位誤差過(guò)大。對(duì)Y軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行仔細(xì)檢查,重新作補(bǔ)償,均無(wú)效果。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問(wèn)題,但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,卻未出現(xiàn)相應(yīng)的報(bào)警信息呢?加工中心定期檢查項(xiàng)目1、主軸在額定最gao轉(zhuǎn)速下運(yùn)轉(zhuǎn)軸承狀態(tài)測(cè)振儀。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),該軸為垂直方向的軸,當(dāng)Y軸松開(kāi)時(shí),主軸箱向下掉,造成了超差。
對(duì)機(jī)床的PLC邏輯控制程序做了修改,即在Y軸松開(kāi)時(shí),先把Y軸使能加載,再把Y軸松開(kāi);而在夾緊時(shí),先把軸夾緊后,再把Y軸使能去掉。調(diào)整后機(jī)床故障得以解決。
機(jī)械故障導(dǎo)致的加工精度異常
一臺(tái)THM6350臥式加工中心,采用FANUC0i-MA數(shù)控系統(tǒng)。一次在銑削汽輪機(jī)葉片的過(guò)程中,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過(guò)切)。調(diào)查中了解到:故障是突然發(fā)生的。機(jī)床在點(diǎn)動(dòng)、MDI操作方式下各軸運(yùn)行正常,且回參考點(diǎn)正常;無(wú)任何報(bào)警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認(rèn)為,主要應(yīng)對(duì)以下幾方面逐一進(jìn)行檢查。數(shù)控加工一般不需要很多復(fù)雜的工藝裝備,通過(guò)編制加工程序就可把形狀復(fù)雜和精度要求較高的零件加工出來(lái),當(dāng)產(chǎn)品改型,更改設(shè)計(jì)時(shí),只要改變程序,而不需要重新設(shè)計(jì)工裝。
超精密零件加工精度以納米,甚至終以原子單位(原子晶格距離為0.1~0.2納米)為目標(biāo)時(shí),超精密零件切削加工方法已不能適應(yīng),需要借助特種精密零件加工的方法,即應(yīng)用化學(xué)能、電化學(xué)能、熱能或電能等,使這些能量超越原子間的結(jié)合能,從而去除工件表面的部分原子間的附著、結(jié)合或晶格變形,以達(dá)到超精密加工的目的。屬于這類加工的有機(jī)械化學(xué)拋光、離子濺射和離子注入、電子束曝射、激光束加工、金屬蒸鍍和分子束外延等。電氣部份10、清潔控制柜內(nèi)電氣元件,檢查、緊固接線端子的緊固狀態(tài)。