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發(fā)布時間:2021-09-15 07:32  

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視頻作者:山東一明節(jié)能環(huán)保設備科技有限公司






鍋爐空預器冷端低溫腐蝕的原因是什么?

      低溫腐蝕的形成:燃料中的硫燃燒生成(S O2=SO2),SO2在催化劑的作用下進一步氧化生成SO3(2SO2 O2=2SO3),SO3與煙氣中的水蒸汽生成硫酸蒸汽(SO3 H2O=H2SO4)。硫酸蒸汽的存在使煙氣的溫度點顯著升高。由于空預器中空氣的溫度較低,預熱器區(qū)段的煙氣溫度不高,壁溫常低于煙氣點,這樣硫酸蒸汽就會凝結在空預器受熱面上,造成硫酸腐蝕。15024噸原煤/噸汽若改為搪瓷鋼管式預熱器,鍋爐排煙溫度降低10℃,鍋爐的平均熱效率提高0。

      低溫腐蝕:發(fā)生在鍋爐尾部受熱面(省煤器、空預器)的硫酸腐蝕,因為尾部受熱面區(qū)段的煙氣和管壁溫度較低,所以稱為低溫腐蝕。








        搪瓷鋼管式空預器產品經(jīng)濟效益分析  


 1、對每年新上的鍋爐來說:  若鍋爐的預熱器管箱設計成為搪瓷管式預熱器管箱,鍋爐的設計排煙溫度可比現(xiàn)在各鍋爐制造廠設計排煙溫度降低10℃,鍋爐的平均熱效率提高0.65%,每年新投產鍋爐出力總計為100000蒸噸,燃燒發(fā)熱量為5000kcal/kg,鍋爐平均熱效率按88%,按蒸汽壓力9.8MPa,過熱蒸汽溫度540℃,給水溫度170℃,排污率1.5%計算,那么噸汽的吸熱量: (3482.32-724.8) 0.015×(1408.6-724.8)=2767.777kJ/kg 式中:3482.32—壓力9.8MPa,溫度540℃蒸汽焓值,kJ/kg       724.8——壓力11MPa,溫度170℃給水焓值,kJ/kg       1408.6——壓力11MPa,飽和水焓值,kJ/kg  噸汽耗原煤產量:2767.777÷(5000×4.1868×88%)=0.15024噸原煤/噸汽  若改為搪瓷鋼管式預熱器,鍋爐排煙溫度降低10℃,鍋爐的平均熱效率提高0.65%,噸汽耗原煤量:  2767.777÷(5000×4.1868×88.65%)=0.14914噸原煤/噸汽 噸汽節(jié)煤量:0.15024-0.14922=0.0011噸原煤/噸汽, 每年平均運行天數(shù)按320天計算,則每年可節(jié)約原煤: 0.0011×100000×24×320=844800噸  若原煤單價按650元/噸計算:則每年可節(jié)約資金: 650×844800=549120000元=54912萬元=5.4912億元

2、對鍋爐原有普通預熱器管箱改造來說:  以一臺鍋爐蒸發(fā)量為130t/h、蒸汽壓力5.29MPa、溫度為485℃循環(huán)流化床蒸汽鍋爐更換搪瓷管式空預器為例:  改造前使用普通鋼管式預熱器時,檢測排煙溫度為165℃,把普通鋼管式空預器改造成我公司的搪瓷管式預熱器后,因搪瓷管耐腐蝕、耐沖刷,根據(jù)鍋爐現(xiàn)場實際空間,增加部分受熱面后排煙溫度降至140℃。與普通鋼管式空預器相比,排煙溫度降低了25℃,大大降低了排煙熱損失,現(xiàn)場測量鍋爐熱效率從86.4%提高到88.38%,熱效率提高了1.98%,如單純從更換搪瓷管預熱器來計算,該爐每年可節(jié)省大量標煤,計算如下:  改造前熱效率為86.4%,燃用原煤Q y DW=5000Kcal/h,過熱蒸氣焓為3394.07 kJ/kg,給水焓為635.9 kJ/kg,飽和水焓值1240.8 kJ/kg則噸汽耗用原煤量:  {1000×(3394.07-635.9) 0.02×1000(124.8-635.9)}÷(5000×4.1868×86.4%)=153.16㎏/T 改造后熱效率提高至88.38 %,則噸汽耗用原煤量:  {1000×(3394.07-635.9) 0.02×1000(124.8-635.9)}÷(5000×4.1868×88.38%)=149.73㎏/T 假設按年運行320天計,則年節(jié)省原煤:  (153.16-149.73)×130×24×320/1000=3424.51噸 若原煤單價按650元/噸計算:則每年可節(jié)約資金: 650×3424.51=2225931.5元=222.59315萬元。影響低溫腐蝕的因素是硫酸蒸汽的凝結量,凝結量越大,腐蝕越嚴重。

3、產品的推廣應用和市場預測  搪瓷鋼管式空氣預熱器是我公司經(jīng)過多年研制的產品,將玻璃釉進一步改造試驗,按一定科學配方均勻加入耐高溫、耐腐蝕、耐磨損的新型材料,配制成換熱瓷釉。經(jīng)高溫燒結后,搪瓷管它克服了玻璃易碎和金屬易腐蝕的缺點,應用在鍋爐尾部空氣預熱器是當今經(jīng)濟實用的新型材料,能夠滿足酸、堿、高溫、沖刷等惡劣工況的要求,其使用壽命相當于普通鋼管的2~4倍,特別適合于鍋爐、化工、水泥等行業(yè)腐蝕、磨損較為嚴重的場合。 經(jīng)市場調查分析,僅國內發(fā)電企業(yè)就有2000多家,另外工業(yè)鍋爐、化工、水泥等行業(yè)應用十分廣泛。經(jīng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,平均每年需要5~6萬噸,我公司每年生產約7000噸,市場需求量很大,隨著國際業(yè)務的進一步發(fā)展,搪瓷鋼管式空氣預熱器的國內、國際市場前景十分廣闊。水蒸汽在受熱面上的凝結造成金屬的氧腐蝕,硫酸蒸汽在受熱面上的凝結,對金屬產生嚴重的酸腐蝕。




空氣預熱器堵灰怎么辦

空氣預熱器另外一個常見問題是堵灰??疹A器在工作時會接觸到鍋爐排出的煙氣及其中所攜帶的顆粒型灰塵,長時間灰塵堆積即會形成堵灰。同時,空氣預熱器在基礎鍋爐排出煙氣中所攜帶的so2氣體時可能發(fā)生腐蝕,腐蝕后的物質也會形成空氣預熱器的堵灰。

空氣預熱器防止堵灰的方法,是在空氣進氣口加裝暖風器或采用熱風再循環(huán),并采用低氧燃燒和加入添加劑的方法,降低煙氣中so2氣體的生成。另外,空氣預熱器的定期吹灰,也對保持空氣預熱器的清潔有很大的作用。




 空氣預熱器堵灰問題

運行中,首先發(fā)現(xiàn)一次、二次風壓有擺動現(xiàn)象,隨后擺幅逐漸加大,且呈現(xiàn)周期性變化。其擺動周期與空氣預熱器旋轉一周的時間恰好吻合,這說明空氣預熱器有堵塞現(xiàn)象。這是因為當堵塞部分轉到一次風口時,一次風壓開始下降;當堵塞部分轉到二次風口時,二次風壓又開始下降,在堵塞部分轉過之后,風量又開始增大。低負荷運行時爐膛溫度相對較低,煤粉氣流的著火困難,燃燒穩(wěn)定性相對較差,維持高氧量運行會進一步降低爐膛溫度,降低爐膛內煤粉燃燒濃度,燃燒的抗干擾能力降低,導致滅火的發(fā)生。鍋爐燃燒較不穩(wěn)定,空氣預熱器堵灰時,由于風量的忽大忽小,爐膛負壓上下大幅度波動,嚴重影響鍋爐燃燒的穩(wěn)定性。