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發(fā)布時間:2021-04-14 08:50  
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一是關閉下沖洗管出口閥門,通過斜板沖洗管向電捕焦油器通入熱氨水,經(jīng)上沖洗管排入液封槽,這樣可較好地加熱和沖洗電捕焦油器底部積存的焦油,同時可清楚地判斷上下沖洗管線的情況,這也是處理上下沖洗管堵塞的有效辦法。
二是關閉上沖洗管的出口閥門,熱氨水通入上沖洗管直接沖洗電捕焦油器內部,經(jīng)下沖洗管排入液封槽。當液封槽中累積的焦油較多時,關閉上下沖洗管的閥門,切斷與電捕焦油器的聯(lián)系,用熱氨水單獨沖洗液封槽。

電離器即便是運行正常,在使用一個月之后,也需要進行清洗,如果在運行的過程中,發(fā)現(xiàn)電離器的工作效率下降,或者工作狀況不穩(wěn)定,那么這個清洗的周期還需要縮短,而如果效率已經(jīng)低到忽略不記了,那么需要立刻進行清洗,之所以要這樣做,是因為電離器在工作的時候,總會有一部分焦油會殘留在電離器上,周期性的清理,就是為了清洗這些殘留的焦油。
為了避免電離器的損壞,就需要對電離器進行不定時的檢查與維修,要知道就算是正常使用的電離器,當使用一段時間以后,可能也會出現(xiàn)一些問題,所以需要不定時的進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時的處理,避免出現(xiàn)更大的損失。

指出在實際生產(chǎn)過程中,氧氣在氣體中的體積百分比很難控制在1%以下。許多企業(yè)采用氧氣體積百分比小于或等于1%時切斷電源的控制程序。因此,停電、停電事故時有發(fā)生,影響了后續(xù)工序的正常生產(chǎn)。隨著技術、設備和控制技術的發(fā)展,以及操作人員素質的提高,相當一部分企業(yè)可以將氣體中氧氣的體積百分比控制在1%以內。國內多數(shù)企業(yè)反映,電捕焦油器煙氣中氧的體積百分比難以控制在1%以內,且大多控制在2%-4%以內。
根據(jù)理論分析和多年來國內外企業(yè)的生產(chǎn)實踐,將電捕焦油器煙氣中氧的體積分數(shù)控制在3%以內是可行的。為滿足安全生產(chǎn)的要求,建議當氣體中氧含量≥2%時,應自動報警,當氣體中氧含量達到3%時,應切斷電源。用于轉化的低熱值氣體,當氧氣體積百分比大于0.5%時,應自動報警,并控制氣體中氧氣體積百分比小于或等于1%。這是鎳催化劑對氣體含氧量的要求。