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泉州多線切分孔型設計廠家直供「蘇州阿爾太機械」

發(fā)布時間:2021-09-30 16:22  

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     2008年鋼鐵企業(yè)普遍停產減產,給一些導衛(wèi)裝置供應商帶來了很大損失。但該公司注重自主給自己贏得了機遇,其新近開發(fā)的具國i際先進水平的四/五切分導衛(wèi)技術,可以降低軋鋼成本20%以上,很快接到國內外多家鋼廠新訂單,紛紛要求運用其技術。再加上發(fā)達國家為降低生產成本向我國轉移導衛(wèi)裝置生產訂單,公司出口額去年逆i勢增長。隨著研發(fā)水平的提高,該公司不但出口逐年增加,還接受上海寶鋼委托聯(lián)合研發(fā)多個項目,為世界有名冶金設備制造商德國西瑪克公司提供導衛(wèi)技術等。導衛(wèi)上機前的檢查調整:前后導輪的對中性,不能一個在前一個在后,沒有對中應做相應的調整,導衛(wèi)的開口度的調整,用樣子鋼在導衛(wèi)中進行相應的調整,松緊要適當,包括二邊壓緊螺絲的檢查確認。








軋制過程中,車間內彌漫著大量粉塵,直接影響對紅鋼運行狀態(tài)觀察,

同時影

響環(huán)境衛(wèi)生、危害職工身體健康。粉塵主要集中軋制區(qū),特別是軋機出口導管處。

分析認為是軋制力大和軋制溫度高,大量粉末狀氧化鐵皮彌散形成。原設計未考慮

除塵裝置,各機架后也沒有足夠安裝空間。為解決此問題,利用一定壓力軋機冷卻

水出口導管處形成水簾,吸收粉塵,粉塵隨水排入溝進入沉淀池沉淀,即“水封除

塵”。


切分架次鋼料形狀不好

針對上述原因, 采取了如下措施:  ( 1)用木條檢驗軋件充滿程度來確認導衛(wèi)對正軋線情況。 ( 2)用實際生產中取得的試棒來檢驗入口導衛(wèi)輪間隙。 ( 3)精軋機操作工與主控臺操作工配合調整軋機堆拉關系。  ( 4)控制加熱爐均熱段工作狀態(tài), 保證鋼坯通長溫度偏差 30 ?彈簧板滾導機構安裝在導衛(wèi)本體兩側,御導滾輪微調機構裝置在彈簧板滾導機構一側,左右中央調節(jié)機構裝置在導衛(wèi)本體前上方中間,拉力彈簧調正機構連接在兩彈簧板滾導機構前上端,御導板插裝在本體中央。 以內。  ( 5)修改入口導衛(wèi)輪形式, 原有的入口導衛(wèi)輪為平輪, 實際生產中發(fā)現(xiàn)平輪導衛(wèi)對軋件的夾持作用不好。軋一車間運用自己的技術力量將入口導衛(wèi)輪樣式改為 V形輪, 充分提高了導衛(wèi)對并聯(lián)軋件的夾持作用的穩(wěn)定性。



成品道次頂出口主要表現(xiàn)為東西兩線鋼材前端向切分帶方向急劇彎曲,將導管前端的舌尖頂?shù)簦蛘咪摬那岸?80°彎曲,發(fā)生堵鋼故障。 造成頂出口故障的主要原因有以下幾個方面:  ①料型控制不合適。K4料充滿不好,或K3料型過小,切分后東西兩線前端嚴重不對稱,在17架孔型中變形不均勻,且對切分帶加工不好,進入成品道次產生頂出口現(xiàn)象。  ②K4、K3道次導衛(wèi)間隙控制不合適或對中性不好,軋件前端彎曲或在切分時切偏,造成頭部尺寸過大或過小,導致成品道次頂出口。 ③成品道次出口導管內腔尺寸過大,離軋輥相對較遠,不能有效阻止成品道次頭部形狀變化。 ④出口導衛(wèi)安裝不正,偏離軋制中心線。而導衛(wèi)的制造者則希望能批量化、規(guī)?;a,以便提高質量、降低成本。